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公开(公告)号:CN101993970A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910013365.7
申请日:2009-08-25
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种转炉炉渣状态检测控制装置及方法,将连接烟气取样装置的质谱仪PLC与转炉二级计算机氧枪实时控制程序组成工业以太网,在转炉一级PLC中增加氧枪实时控制通讯数据模块,并在操作画面中增设氧枪实时控制按钮,转炉一级PLC控制程序按照通讯数据模块内数据对氧枪枪位、氧气流量进行实时控制。质谱仪分析数据准确,确保了检测精度;测量与控制精度高,杜绝了跑渣与返干现象的发生;程序编制设计合理,实现了实时定量监测和控制转炉炉渣熔化状态,提高转炉钢水收得率和生产效率,减少操作工人清理残渣的工作量,避免跑渣造成的人员及设备伤害,降低了转炉生产成本。
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公开(公告)号:CN101992279A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910013422.1
申请日:2009-08-26
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: B22D11/08
Abstract: 本发明涉及一种防止起步漏钢的板坯封引锭方法,其特征在于,该方法依次包括以下步骤:1)用纸绳封堵引锭头与结晶器之间的缝隙;2)在引锭头的燕尾槽底部和引锭头表面均匀铺一层钉销;3)在燕尾槽底部均匀平铺一层弹簧,再立置一层弹簧,直到将燕尾槽底部填平;4)在引锭头表面规则地排放弹簧,直到将引锭头表面布满。所述的弹簧材料为QB类钢制造,丝径与螺距比为1∶2。所述的弹簧尺寸根据燕尾槽尺寸设计。本发明的有益效果是:使钢水在燕尾槽中得到均匀的冷却,起到良好的封顶作用,又能顺利脱引锭,避免粘连,弹簧提高钢水的表面张力进一步降低起步漏钢,效果显著。
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公开(公告)号:CN115358543A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210915788.3
申请日:2022-08-01
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/04 , G06F16/2455 , G06F16/215 , C21C7/00
Abstract: 本发明涉及一种钢水精炼过程中计算钢水温度调整参数的方法,该方法是先保存历史钢水温度相关的生产数据,在新的一次钢水温度调整之前,通过历史数据的筛选,找到历史上工艺条件相近的数据,并选择最优化数据,确定钢水温度调整工艺参数。与现有技术相比,本发明的有益效果是:一种钢水精炼过程中计算钢水温度调整参数的方法,精准确定精炼钢水温度调整工艺参数,为精确控制钢水温度提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN109248572B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811173715.1
申请日:2018-10-09
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 一种搅拌桨防结痂的方法,通过调整搅拌桨插入铁水液面的深度并配合调整搅拌桨高速转速,从而从根本上控制搅拌桨结痂。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提高了KR脱硫的动力学条件,在提高铁水脱硫效果的同时,从根本上解决了搅拌桨结痂的问题,无需再对搅拌桨进行清理维护。同时本发明能够减少KR脱硫搅拌过程中的喷溅,提高金属收得率。
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公开(公告)号:CN110468255A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910845477.2
申请日:2019-09-06
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C7/064
Abstract: 本发明涉及一种无氟KR脱硫剂及其制备、使用方法,所述脱硫剂按重量百分比计由88%~91%的生石灰和9%~12%的铝矾土混合制成,成品脱硫剂的化学成分按重量百分比计,CaO≥75%,Al2O3≥5%。脱硫剂的制备方法包括:1)原料的预处理;2)原料的破碎;3)原料的混合;使用时将成品脱硫剂加入铁水罐后高速搅拌,搅拌桨转速控制在90~120转/分,搅拌时间为7~9分钟,搅拌后铁水进行扒渣操作。本发明采用铝矾土取代萤石做助熔剂制备脱硫剂,所述脱硫剂不含氟,对环境更加友好。
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公开(公告)号:CN106702084B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201510791249.3
申请日:2015-11-17
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C7/06
Abstract: 本发明提提供一种降低LF炉电耗的方法,钢水罐进LF炉后,按0.2~0.5kg/吨钢加入电石,按白灰:助熔渣=4:1的比例先加入助熔渣,后加白灰,白灰加入量控制在7~10kg/吨钢;以85~90Nm3/h的大氩气量搅拌55~65s后升温加热;加热的前10min内采用低档位升温化渣,其后采用中高档位升温;并根据大罐温降和上连铸机时间信息,精确计算加热时间,避免温度低进行二次加热,或温度高加废钢降温几率。本发明不仅可降低LF炉电耗,而且使现场噪音减小,石墨电极寿命增加,用量减少。实施本发明后,LF炉电耗为27.48kWh/t钢,同比降低电耗7.06%,从而极大降低了冶炼成本。
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公开(公告)号:CN109252016A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710569420.5
申请日:2017-07-13
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C7/10
Abstract: 本发明涉及一种提高RH插入管使用寿命的方法,1)在线插入管使用80次以内时:生产钢水含碳量>0.03%的钢种,一个喷补周期处理≤7罐钢水;生产钢水含碳量≤0.03%的钢种,一个喷补周期处理≤6罐钢水;在线插入管使用大于80次时:生产钢水含碳量>0.03%的钢种,一个喷补周期处理≤5罐,并不进行含碳量≤0.03%的钢种生产;2)新插入管第一次使用,处理钢水前对真空室在线加热0.5h以上,加热温度在950℃以上;处理钢水时进行3-4次的沾罐操作,防止急冷急热对耐材造成影响;优点是:本方法提高了RH插入管寿命,提高了RH作业率,降低了吨钢耐材成本。
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公开(公告)号:CN106702082B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510789431.5
申请日:2015-11-17
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种提高ANS精炼炉浸渍罩使用次数的方法,将浸渍罩下罩加长200~400mm,上罩缩短200~400mm,浸渍罩总高度不变。当氩站Als成分大于0.03%时,加入铝线段0.08~0.25kg/吨钢;且Als成分每低0.01%,铝线段加入量增加0.08~0.12kg/吨钢;铝线段加入后,开启钢包底吹氩,氩气流量为30~80m3/h,时间3~5min。钢水罐进站吹氩3~5min、净吹氩5~8min的工艺时间段浸渍罩下罩不浸入钢水吹氩。本发明可缩短每罐浸渍罩浸入钢水的时间8min以上,浸渍罩使用次数由30次提高至70次,从而可极大减少浸渍罩消耗,降低冶炼成本,提高连铸机的产能。
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公开(公告)号:CN107790656A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610785673.1
申请日:2016-08-31
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: B22D11/126
CPC classification number: B22D11/126
Abstract: 本发明涉及一种防止连铸板坯火切时中心切豁的方法,包括:1)浇次开始前,校验主、副两支火焰切割枪的位置;2)板坯切割前,同时相向移动两枪;3)开始切割时,同时开启切割氧气,以相同的切割枪速沿板坯宽度方向相向切割;4)当两枪行走至相距80~120mm时,副枪关闭切割氧气,返回至枪位原点;5)主枪继续沿原方向、以原切割枪速切割板坯,待板坯切断后关闭切割氧气,继续前行50mm以上后,返回枪位原点;6)主、副两支切割枪的枪嘴定期进行更换,保证两枪切缝均在5~8mm范围内。本发明克服现有火焰切割板坯过程中的不足,实现节能、方便、有效地控制火焰切割过程,防止连铸板坯火焰切割过程产生中心切豁的缺陷。
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公开(公告)号:CN105861784B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510034247.X
申请日:2015-01-23
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C7/10
Abstract: 本发明涉及一种提高RH室底部槽绝热效果的方法,一种提高RH室底部槽绝热效果的方法,其特征在于,减小RH室底部槽紧邻钢壳的绝热层厚度,降低绝热层导热系数,提高绝热层隔温能力,降低钢水热量的传递速度,增加由镁铬砖砌筑的工作砖层厚度,提高绝热能力。所述的绝热层导热系数由0.15W/mK(600℃)降至0.035W/mK(600℃)以下。所述的绝热层选用导热系数小而热容量大的材质,绝热层材质由ZrSiO2和SiO2耐火材料组成,ZrSiO2的质量分数为20‑50%,SiO2的质量分数为40%‑60%。本发明使RH室底部槽绝热效果提高一倍,生产过程中底部槽外表面温度降低30‑40℃,钢水过程温降减少4.5℃,减少生产工序能源消耗,底部槽使用回数达到320回。
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