一种提高KR搅拌桨寿命的方法

    公开(公告)号:CN112225542B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202011054708.7

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开一种提高KR搅拌桨使用寿命的方法,包括:对KR搅拌桨侵蚀部位进行清洁处理;将修补料混合成糊状,对清理过的搅拌桨侵蚀部位进行修补及修补层的烧结处理,所述修补原料组份为:作为修补基料的氧化铝60%‑70%、氧化镁15%‑20%,作为粘结剂的焦油10%‑15%,作为抗热震剂的碳化硅5%‑10%;所述烧结处理分为两个阶段,第一阶段其烧结温度控制在800‑1000℃,烧结时间控制在5‑10min;第二阶段其烧结温度控制在1200‑1500℃,烧结时间控制在10‑15min;在搅拌桨插入铁水前,对整体搅拌桨进行烘烤,其烘烤温度控制在1000‑1400℃,烘烤时间控制在30‑60min,解决了现有耐火泥团与搅拌桨基体之间的粘附力很弱,容易脱落的问题。本发明能够将搅拌桨的使用寿命由原有的平均240次,可最高提升至290次,降低生产成本。

    一种无氟KR脱硫剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110669894B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910944434.X

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种无氟KR脱硫剂及其制备方法,各原料重量百分比为:活性石灰70%~83%,硼酐2%~5%,铝渣8%~15%,白云石4.5%~10%,硅酸钠1.5%~5%;活性石灰CaO含量大于90%,活性度大于320mo1/ml;硼酐B2O3含量大于90%;铝渣Al2O3含量大于75%,SiO2含量小于0.5%;白云石中MgCa(CO3)2含量大于80%。对烘干后的活性石灰、硼酐、铝渣配料进行混匀,之后进行研磨,对白云石进行单独研磨处理;将硅酸钠溶液以雾化的方式喷洒在白云石颗粒上,与活性石灰、硼酐、铝渣的混合粉进行挂粉处理;对挂粉后的颗粒进行烘干强化处理。本发明消除了KR脱硫剂氟给环境带来的危害,降低了氟脱硫剂对KR搅拌桨的浸蚀,提高了脱硫反应界面,保证脱硫效率能够满足生产要求。

    一种辊道标高快速找平方法及装置

    公开(公告)号:CN104006792A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410261563.6

    申请日:2014-06-12

    CPC classification number: G01C5/04

    Abstract: 本发明涉及一种辊道标高快速找平方法及装置,所述方法包括如下步骤:1)制作标高调整台架;2)安装U型连通管,在连通管内注入水银,并安装压力传感器;3)将压力传感器信号输出端通过变送器接入PLC,PLC通过人机接口连接显示屏;4)将支腿间距调整至与辊道中心距相等;5)将标高调整台架安放在辊道上;6)通过PLC计算两端的压差,并折算为高度差在显示屏上显示;7)在两根辊道底座内加添相应厚度的垫片。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)可以直观显示辊道间的偏差值并快速完成辊道标高调整,操作简单快捷;2)本发明所述装置结构简单,经济实用;3)省时省力,能够缩短工期,保证设备安装精度。

    一种低氧压转炉炼钢方法
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103451351A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310386171.8

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 一种低氧压转炉炼钢方法,其特征在于,一种低氧压转炉炼钢方法,其特征在于,实际供氧流量达不到目标要求的氧气流量时,供氧低氧压分为三种情况,分别是:0.75Mpa≤氧压<0.85Mpa、0.65Mpa≤氧压<0.75Mpa、<0.65Mpa,根据氧压的不同,调整氧枪枪位位置,调整轻烧白云石和活性白灰加入量和拉碳时间。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:低氧压时能实现吹炼平稳、安全生产;避免因低氧压造成生产中断或耽误工程进度;减轻高氧化性炉渣对炉衬的侵蚀;有效降低安全事故的风险。

    一种控制低氮钢氮含量的方法

    公开(公告)号:CN102787202A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110403472.8

    申请日:2011-12-07

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明提供一种控制低氮钢氮含量的方法,转炉冶炼过程,采用高铁水、低废钢比,出钢温度不低于1700℃,采用硅铁配硅至0.4%,吹氧期间全程降烟罩,底吹全程吹氩;出钢采用碳重量在0.05-0.07%的高拉碳,一次拉碳出钢,出钢过程及氩站不吹氩;RH精炼过程,氩气流量从抽真空开始控制在150Nl/h,深真空处理时间控制在8-12min,加入合金后镇静时间为7-9min;连铸采用氩气保护浇注。可有效解决钢中增氮问题,氩站样氮含量控制在0.0011-0.0013%,RH处理结束后搬出样氮含量控制在0.0013-0.0015%,成品样氮含量控制在0.0016-0.0020%,彻底消除由于成品氮成分不合而导致的降级和改钢事故。

    一种提高沸腾钢脱氮效率的方法

    公开(公告)号:CN102703647A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210194207.8

    申请日:2012-06-13

    Abstract: 本发明公开一种提高沸腾钢脱氮效率的方法,转炉出钢过程中及RH处理周期内,严禁加入任何含铝原材料以及脱氧剂;提升气体流量控制在1-6min为100-120Nm3/h,7min后140-160Nm3/h;钢水中过剩氧值不小于450ppm;深真空时间不小于12min;钢水镇静后净循环时间不小于5min。本发明可以使钢中的氮含量得到有效控制,从而最大限度地发挥RH炉的脱氮效率,降低钢中氮含量,确保钢种氮含量不超标。

    一种结晶器锥度标定的方法

    公开(公告)号:CN101927322B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN200910012124.0

    申请日:2009-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种结晶器锥度标定的方法,测量前首先对结晶器进行清理;然后对距结晶器上口铜板距离为h的结晶器宽度进行测量并记录测量值X′0;测量结晶器上口的宽度X2,带入公式将得出的X0值与X′0对比得出偏差值;最后根据偏差调整结晶器锥度。该方法操作简单快捷,达到时时监控结晶器锥度的目的,减小了事故发生率。

    一种控制真空室结渣的方法

    公开(公告)号:CN102443682A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110403471.3

    申请日:2011-12-07

    Abstract: 本发明公开一种控制真空室结渣的方法,生产IF钢时,RH炉采取压力控制:0-2min真空室压力控制在25KPa;2-3min真空室压力控制在15KPa;3min以后取消压力控制。生产中碳钢,当工艺路线由LF炉处理后直接上机浇注变更为由RH炉处理后直接上机时,转炉出钢碳重量控制在0.03-0.06%,转炉出钢过程中只调整铝、硅、锰成分,出钢温度在原LF炉工艺路线基础上提高10-15℃,减少RH炉升温吹氧量,RH炉终脱氧结束,对碳成分进行调整。从而缓解钢水的喷溅,减少真空室结渣,降低合金下料斗堵料几率,减轻操作人员的劳动强度,避免由于积渣脱落对钢水成分的影响,确保IF钢的质量和生产的顺行。

    一种钢水扒渣方法
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102296144A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010209254.6

    申请日:2010-06-25

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种钢水扒渣方法,在转炉出钢时控制钢水罐上部净空大于300mm。当钢水罐倾翻到扒渣角度后,先将凝固渣壳扒出;再按白灰与渣量1∶3~6的比例向钢水罐内加入白灰颗粒并铺匀;待白灰与钢渣充分反应后,将钢水罐内残余钢渣扒出。由于白灰与高温钢水接触后发生化学反应,使钢渣泡沫化,增大钢渣体积,倾翻时可将钢渣从钢水罐内自行排出。且在白灰熔化与反应过程中,钢渣表层温度会降低,使钢渣粘度增大,使钢渣易于扒出,从而减少钢水表面强氧化性钢渣对钢水的污染,提高了钢水的纯净度,降低脱氧剂的消耗和成本支出,减少脱氧处理的工作量,提高了扒渣速度,减轻了劳动强度。

    一种提高钢包渣线衬砖使用寿命的方法

    公开(公告)号:CN101879591A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200910011426.6

    申请日:2009-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种提高钢包渣线衬砖使用寿命的方法,通过向熔渣中分阶段添加MgO,控制和改变熔渣的化学性质。精炼过程中向熔渣中添加占总量50~63%的MgO,使熔渣的MgO含量控制到接近其饱和浓度;静吹氩后,再向熔渣中添加占总加入重量40~46%的MgO,使终渣中的MgO含量控制在其饱和浓度以上,降低渣线MgO-C质衬砖中MgO熔入熔渣中的数量。可使渣线衬砖的损毁速度降低60%,极大减少了渣线衬砖的蚀损,提高渣线衬砖的使用寿命,降低耐火材料消耗,减少更换和修补的工作量,提高钢包的使用效率。工艺简单易行,操作方便可靠,控制准确有效,不需增加任何设备。

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