一种碳素钢用LF精炼调碳方法

    公开(公告)号:CN110484683B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201910833482.1

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种碳素钢用LF精炼调碳方法。具体包括如下工艺步骤:1)根据钢水入炉成分确定是否实施调碳操作,2)若入炉碳成分低于成品下限0.01%~0.03%的罐次,增碳剂加入量为0.2~0.4kg/t;若入炉碳成分低于成品下限0.03%~0.06%的罐次,增碳剂加入量为0.45~0.75kg/t,3)根据入炉首样碳成分加入规定数量的增碳剂,开大氩气;搅拌20~40秒确保加入的增碳剂被熔渣覆盖后,调小氩气,将电极进行熔渣埋弧加热升温,利用电极电弧产生的热量将增碳剂熔化;4)根据加入的增碳剂数据确定此精炼调碳的加热时间:5)加热熔化增碳剂操作结束后停止加热并开大氩气。降低LF炉加热时间,减少氩气消耗,降低能耗;减少吸气增氮量;减少钢渣喷溅。

    顶底复吹转炉含磷钢冶炼方法

    公开(公告)号:CN105296703B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201410334836.5

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明涉及顶底复吹转炉含磷钢冶炼方法,包括如下步骤:1)铁水磷含量在0.08%~0.12%之间,供氧压力为1~1.05Mpa,供氧强度为3.5~3.8m3/(t﹒min);2)开始吹炼的1~3min内,加入活性白灰和轻烧白云石;延后1min加入含铁物料碳球;3)氧枪枪位采用高‑低‑低枪位,底吹采用N/Ar自动切换模式;4)复吹介质前期、中期采用底吹氮气,吹炼后期拉碳前1~2min采用底吹氩气模式;吹炼终点温度控制在1660℃~1680℃,终点碳控制在0.04~0.06%;终点磷含量控制在0.05%~0.075%之间;5)成品磷含量在0.06%~0.09%之间。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过对顶底复吹转炉含磷钢冶炼工艺进行改进,达到缩短吹炼时间,实现复吹转炉快速脱碳保磷;提高氧气利用率,缩短冶炼时间,降低成本的目的。

    一种低碳低硅钢冶炼控制方法

    公开(公告)号:CN105238906B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201410334620.9

    申请日:2014-07-11

    CPC classification number: Y02P40/47

    Abstract: 本发明涉及一种低碳低硅钢冶炼控制方法,通过转炉出钢过程渣洗改质、优化合金加入顺序及时间,达到降低熔渣碱度,减少活性白灰消耗,降低转炉冶炼成本的目的;包括1)根据铁水磷含量减少活性白灰使用量:2)钢水流入钢水罐后立即加入复合改质材料;钢水罐出钢量达到1/2时大罐吹氩1分钟;钢水罐出钢量达到3/5时进行脱氧合金化操作;3)出钢后期控制后期钢水罐带渣量;4)钢水罐运输至吹氩站进行测温、吹氩喂线、取样操作。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)罐内脱磷稳定在0.005%以内,能够满足成品钢对磷成分的要求;2)转炉冶炼此类钢种降低熔渣碱度0.3,减少了活性白灰使用量;3)操作简单方便,容易实现过程控制,成本质量稳定。

    一种低碳低硅钢冶炼控制方法

    公开(公告)号:CN105238906A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410334620.9

    申请日:2014-07-11

    CPC classification number: Y02P40/47

    Abstract: 本发明涉及一种低碳低硅钢冶炼控制方法,通过转炉出钢过程渣洗改质、优化合金加入顺序及时间,达到降低熔渣碱度,减少活性白灰消耗,降低转炉冶炼成本的目的;包括1)根据铁水磷含量减少活性白灰使用量:2)钢水流入钢水罐后立即加入复合改质材料;钢水罐出钢量达到1/2时大罐吹氩1分钟;钢水罐出钢量达到3/5时进行脱氧合金化操作;3)出钢后期控制后期钢水罐带渣量;4)钢水罐运输至吹氩站进行测温、吹氩喂线、取样操作。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)罐内脱磷稳定在0.005%以内,能够满足成品钢对磷成分的要求;2)转炉冶炼此类钢种降低熔渣碱度0.3,减少了活性白灰使用量;3)操作简单方便,容易实现过程控制,成本质量稳定。

    一种防止转炉氧枪喷头蚀漏的方法

    公开(公告)号:CN102443673B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201110403477.0

    申请日:2011-12-07

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明提供一种防止转炉氧枪喷头蚀漏的方法,在转炉先装铁水后装废钢时,控制长或宽度≤转炉熔池内径25%的薄板废钢加入量占废钢总量的比例≤20%;废钢装入后摇动转炉,摇动角度范围在-30°~30°之间;在转炉先装废钢后装铁水时,废钢最大长度或宽度≤转炉熔池内径25%;吹炼过程中氧枪喷头距钢水液面高度在2.8~3.2m之间进行交替升、降操作,且最小距离不小于1.6m,交替间隔时间控制在2~5s;当供氧流量低于额定标准值15%时,停止氧枪吹氧操作。本发明可有效防止氧枪喷头的蚀漏现象,提高氧枪喷头的使用寿命,减少备件消耗,降低生产成本,消除安全隐患,保证生产的顺行。

    一种降低冷轧汽车板夹杂缺陷率的方法

    公开(公告)号:CN103451507A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310388375.5

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种降低冷轧汽车板夹杂缺陷率的方法,钢水进入RH炉涮管,转炉中加入钢水250-270t,废钢0-20t;加入挡渣镖,当挡渣镖挡上后抬炉;出钢结束后,加入改质剂,钢水进RH炉后,测温定氧;RH炉处理 [O]初始、氩站[C]满足初始[O] (ppm) ≥氩站[C](ppm) + 200,进行自然脱碳;浇钢时,将连铸机塞棒吹氩流量设定为2-6L/min,上水口吹氩流量设定为3-7L/min;钢水罐剩钢7~10吨时停浇。利用本发明方法,实验10个浇次,共60罐钢,每个浇次冷轧夹杂缺陷率控制在0.35%以下,平均0.29% ,汽车板的质量及成材率得到极大提高。

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