一种低碳低硅钢冶炼控制方法

    公开(公告)号:CN105238906B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201410334620.9

    申请日:2014-07-11

    CPC classification number: Y02P40/47

    Abstract: 本发明涉及一种低碳低硅钢冶炼控制方法,通过转炉出钢过程渣洗改质、优化合金加入顺序及时间,达到降低熔渣碱度,减少活性白灰消耗,降低转炉冶炼成本的目的;包括1)根据铁水磷含量减少活性白灰使用量:2)钢水流入钢水罐后立即加入复合改质材料;钢水罐出钢量达到1/2时大罐吹氩1分钟;钢水罐出钢量达到3/5时进行脱氧合金化操作;3)出钢后期控制后期钢水罐带渣量;4)钢水罐运输至吹氩站进行测温、吹氩喂线、取样操作。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)罐内脱磷稳定在0.005%以内,能够满足成品钢对磷成分的要求;2)转炉冶炼此类钢种降低熔渣碱度0.3,减少了活性白灰使用量;3)操作简单方便,容易实现过程控制,成本质量稳定。

    一种低碳铝钢钢水上小方坯铸机的处理方法

    公开(公告)号:CN105855494A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510034239.5

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种低碳铝钢钢水上小方坯铸机的处理方法,包括:1)钢水进LF炉后加入轧钢氧化铁皮;2)吹氩搅拌,加入硅铁、电石;再次吹氩搅拌,在渣样变色时,粗调整增碳剂;3)加热并吹氩搅拌,根据取样检验结果加入增碳剂和合金调整钢水成分;4)喂线前钢水中硫含量控制在0.013wt%以下,喂硅钙线量为1m/吨钢;5)首罐拉速为(最大拉速-0.2m/min)~最大拉速之间等罐,其他罐次通过调整塞棒开度,控制拉速为最大拉速。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过合理控制钢水成分及工艺参数,降低低碳铝钢钢水改小方坯钢水时的铸机水口结瘤率,经现场实际应用,结瘤率降低到由50%降低到1%以下,保证了生产顺利进行。

    一种低碳低硅钢冶炼控制方法

    公开(公告)号:CN105238906A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410334620.9

    申请日:2014-07-11

    CPC classification number: Y02P40/47

    Abstract: 本发明涉及一种低碳低硅钢冶炼控制方法,通过转炉出钢过程渣洗改质、优化合金加入顺序及时间,达到降低熔渣碱度,减少活性白灰消耗,降低转炉冶炼成本的目的;包括1)根据铁水磷含量减少活性白灰使用量:2)钢水流入钢水罐后立即加入复合改质材料;钢水罐出钢量达到1/2时大罐吹氩1分钟;钢水罐出钢量达到3/5时进行脱氧合金化操作;3)出钢后期控制后期钢水罐带渣量;4)钢水罐运输至吹氩站进行测温、吹氩喂线、取样操作。与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)罐内脱磷稳定在0.005%以内,能够满足成品钢对磷成分的要求;2)转炉冶炼此类钢种降低熔渣碱度0.3,减少了活性白灰使用量;3)操作简单方便,容易实现过程控制,成本质量稳定。

    一种降低冷轧汽车板夹杂缺陷率的方法

    公开(公告)号:CN103451507A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310388375.5

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种降低冷轧汽车板夹杂缺陷率的方法,钢水进入RH炉涮管,转炉中加入钢水250-270t,废钢0-20t;加入挡渣镖,当挡渣镖挡上后抬炉;出钢结束后,加入改质剂,钢水进RH炉后,测温定氧;RH炉处理 [O]初始、氩站[C]满足初始[O] (ppm) ≥氩站[C](ppm) + 200,进行自然脱碳;浇钢时,将连铸机塞棒吹氩流量设定为2-6L/min,上水口吹氩流量设定为3-7L/min;钢水罐剩钢7~10吨时停浇。利用本发明方法,实验10个浇次,共60罐钢,每个浇次冷轧夹杂缺陷率控制在0.35%以下,平均0.29% ,汽车板的质量及成材率得到极大提高。

    一种转炉留渣化炉底的方法

    公开(公告)号:CN102719596B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201210087437.4

    申请日:2012-03-29

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明提供一种转炉留渣化炉底的方法,转炉出钢结束后,留下少量炉渣,利用氧枪向炉内吹入高压氧气,根据氧枪喷头距炉底的距离控制吹氧时间,加热炉内的炉渣温度,并通过氧气流股对高温炉渣进行弱搅拌,对炉底进行冲刷,达到降低炉底高度的目的。本发明可将顶底复吹转炉炉底高度稳定控制在设定的理想范围内,实现炉底的动态平衡,保证顶底复吹的冶炼效果,有利于冶炼操作和对炉体的维护;可缩短冶炼时间,使转炉冶炼时间缩短1-2min,有利于降低生产成本。本发明工艺简单,便于操作,安全可靠,对球缺、耳轴、渣线等炉衬终点部位几乎无侵蚀。

    一种转炉内衬工作面浸蚀厚度的测量方法

    公开(公告)号:CN102952920A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110240515.5

    申请日:2011-08-20

    Abstract: 本发明提供一种转炉内衬工作面浸蚀厚度的测量方法,制作一由拐尺、前臂、后臂及支撑杆组成的“F”形测量杆,用确定的拐尺长度H、前臂长度R及后臂长度r的测量杆先测出后臂末端距炉前平台地面的垂直距离h,并建立模型;再通过转炉内衬工作面实际浸蚀情况测量,得到测量杆后臂末端距炉前平台地面的垂直距离y;将R、r、H、h、y值代入计算公式,即可得到转炉内衬工作层实际浸蚀厚度值。本发明测量杆可在高温状态下快速检测出转炉内衬工作层实际厚度,掌握内衬工作层实际蚀损情况,检测速度快,测量结果准确,无需添置设备,可完全满足测量精度要求,有利于提高转炉产能。

    一种小方坯低硅钢防絮流方法

    公开(公告)号:CN106282473A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510278192.7

    申请日:2015-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种小方坯低硅钢防絮流方法,在转炉工序中,当转炉采用高拉点吹法,控制终点碳不低于0.03%;出钢前采用底吹氩流量≤0.12m3/min·t,搅拌5~8min;采用铝锰铁和硅钙钡铁共同脱氧,先加入硅钡钙铁,然后加入铝锰铁;如果点吹炉次,根据出钢碳和点吹时间对铝锰铁加入量进行补正;在精炼工序中,造渣过程只用萤石和石灰;控制合适的钙铝比;控制吹氩时间:首罐钢水吹氩时间8~12min,连浇罐钢水吹氩时间5~8min;镇静时间不低于10min。本发明的方法减轻小方坯浇注低碳低硅钢的絮流现象,连浇炉数提高到8罐以上,避免了返钢水事故,降低了成本。

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