一种钢包双联生产超低磷钢的方法

    公开(公告)号:CN112094986B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011077970.3

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种钢包双联生产超低磷钢的方法,工艺路线包括铁水预处理、转炉冶炼、LF炉渣洗、钢包双联除渣、LF炉精炼及二次造渣、钢水浇铸;其中钢包双联除渣为:将钢包B烘烤至1100℃以上,加入白灰;钢包A的底部安装长水口,钢包A中的钢水通过长水口流入钢包B中,并保证流入钢包B中的钢水中不含钢包A中的顶渣;向钢包B出钢过程中加入白灰盖罐。本发明工艺流程简单,对转炉出钢时的磷含量要求不高,通过钢包双联的方法彻底去除脱磷渣,且钢水温降小;操作过程简单,投入成本少,并可以实现超低磷钢的多炉连浇生产。

    一种钢包双联生产超低磷钢的方法

    公开(公告)号:CN112094986A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011077970.3

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种钢包双联生产超低磷钢的方法,工艺路线包括铁水预处理、转炉冶炼、LF炉渣洗、钢包双联除渣、LF炉精炼及二次造渣、钢水浇铸;其中钢包双联除渣为:将钢包B烘烤至1100℃以上,加入白灰;钢包A的底部安装长水口,钢包A中的钢水通过长水口流入钢包B中,并保证流入钢包B中的钢水中不含钢包A中的顶渣;向钢包B出钢过程中加入白灰盖罐。本发明工艺流程简单,对转炉出钢时的磷含量要求不高,通过钢包双联的方法彻底去除脱磷渣,且钢水温降小;操作过程简单,投入成本少,并可以实现超低磷钢的多炉连浇生产。

    一种控制重轨钢U75V全铝方法

    公开(公告)号:CN111254248A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010071647.9

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明属于钢铁冶金领域,尤其涉及一种控制重轨钢U75V全铝方法。包括如下步骤:铁水预处理、转炉冶炼(LD)、炉外精炼(LF)、真空脱气(VD)。炉外精炼LF炉炉渣碱度控制范围为:CaO:45~50%;SiO2:20~27%;MgO:≤10%;FeO:≤1%;Fe2O3:≤0.2%;MnO:≤0.5%;TiO2:≤1%;CaF2:≤1.5%。本发明按照此方法,通过控制转炉出钢碳、温度,使钢水中的合金残铝大量氧化上浮,优化精炼渣系,提高吸附Al2O3能力,优化VD处理过程氩气流量、压力,使U75V的全铝值明显降低,全Al≤0.004%的合格率由40%提高到90%以上,伤轨率也呈明显下降趋势。

    一种低碳铝钢钢水上小方坯铸机的处理方法

    公开(公告)号:CN105855494B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201510034239.5

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种低碳铝钢钢水上小方坯铸机的处理方法,包括:1)钢水进LF炉后加入轧钢氧化铁皮;2)吹氩搅拌,加入硅铁、电石;再次吹氩搅拌,在渣样变色时,粗调整增碳剂;3)加热并吹氩搅拌,根据取样检验结果加入增碳剂和合金调整钢水成分;4)喂线前钢水中硫含量控制在0.013wt%以下,喂硅钙线量为1m/吨钢;5)首罐拉速为(最大拉速‑0.2m/min)~最大拉速之间等罐,其他罐次通过调整塞棒开度,控制拉速为最大拉速。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过合理控制钢水成分及工艺参数,降低低碳铝钢钢水改小方坯钢水时的铸机水口结瘤率,经现场实际应用,结瘤率降低到由50%降低到1%以下,保证了生产顺利进行。

    一种无间隙原子钢的RH处理方法

    公开(公告)号:CN103468875A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310388372.1

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 一种无间隙原子钢的RH处理方法,其特征在于,脱碳终点氧值控制在250~500ppm,脱碳终点定氧后加入0.08~0.12kg低碳硅铁/t钢水,循环3~5分钟后定氧,根据氧值铝合金化,低碳硅铁的硅含量为75%~80%。无间隙原子钢的RH处理方法的适用范围:[Si]成品上限≥0.02%的无间隙原子钢;吹氩处理后硅≤0.008%。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:轻中薄板坯铸机生产无间隙原子钢的絮流现象,降低钢板夹杂率。冷轧夹杂缺陷率由1.12%降低为0.56%。每浇次更换水口数量由平均5支减少到3支。按照铸机厚度170mm,铸坯平均宽度1600mm,更换水口前后各切除1.5m铸坯。每浇次减少因更换水口切除的铸坯=2×0.17×1.6×3×7.8=12.73t。

    一种提高透气砖吹开率的方法

    公开(公告)号:CN101549401A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200810010816.7

    申请日:2008-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种提高透气砖吹开率的方法,其特征是当钢水罐浇铸结束后翻罐排渣过程中,将高压氮气与透气砖相连进行吹氮,直至排渣结束;氮气压力为80-120MPa。该方法可有效防止大罐浇铸结束后残留的钢渣粘在透气砖上,避免造成透气砖吹氩不起翻的现象,降低了生产成本。

    一种控制重轨钢U75V全铝方法

    公开(公告)号:CN111254248B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202010071647.9

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明属于钢铁冶金领域,尤其涉及一种控制重轨钢U75V全铝方法。包括如下步骤:铁水预处理、转炉冶炼(LD)、炉外精炼(LF)、真空脱气(VD)。炉外精炼LF炉炉渣碱度控制范围为:CaO:45~50%;SiO2:20~27%;MgO:≤10%;FeO:≤1%;Fe2O3:≤0.2%;MnO:≤0.5%;TiO2:≤1%;CaF2:≤1.5%。本发明按照此方法,通过控制转炉出钢碳、温度,使钢水中的合金残铝大量氧化上浮,优化精炼渣系,提高吸附Al2O3能力,优化VD处理过程氩气流量、压力,使U75V的全铝值明显降低,全Al≤0.004%的合格率由40%提高到90%以上,伤轨率也呈明显下降趋势。

    一种免烘烤自硬型中间包工作衬修补料及其使用方法

    公开(公告)号:CN112174682A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011076881.7

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种免烘烤自硬型中间包工作衬修补料及其使用方法,免烘烤自硬型中间包工作衬修补料,按重量份由如下原料组成:MgO骨料80~85份、结合剂10~13份、水3~5份、超细硅铝粉3~4份。整备中间包时,将MgO骨料、结合剂、超细硅铝粉和水按照配比搅拌混合制成工作衬料,将混合均匀后的工作衬料填充到中间包的永久衬与工作衬模具之间,捣打震实,在室温下静置2~6小时脱模即可。本发明所述修补料不需要经过加热烘烤,可以有效提高中间包的周转率,节省能源,降低运行成本。

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