一种低碳铝钢钢水上小方坯铸机的处理方法

    公开(公告)号:CN105855494A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510034239.5

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种低碳铝钢钢水上小方坯铸机的处理方法,包括:1)钢水进LF炉后加入轧钢氧化铁皮;2)吹氩搅拌,加入硅铁、电石;再次吹氩搅拌,在渣样变色时,粗调整增碳剂;3)加热并吹氩搅拌,根据取样检验结果加入增碳剂和合金调整钢水成分;4)喂线前钢水中硫含量控制在0.013wt%以下,喂硅钙线量为1m/吨钢;5)首罐拉速为(最大拉速-0.2m/min)~最大拉速之间等罐,其他罐次通过调整塞棒开度,控制拉速为最大拉速。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过合理控制钢水成分及工艺参数,降低低碳铝钢钢水改小方坯钢水时的铸机水口结瘤率,经现场实际应用,结瘤率降低到由50%降低到1%以下,保证了生产顺利进行。

    一种防止转炉出钢过程中钢水增氮的方法

    公开(公告)号:CN102559983A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010588760.0

    申请日:2010-12-15

    Abstract: 本发明提供一种防止转炉出钢过程中钢水增氮的方法,采取在转炉出钢前和出钢过程中,控制吹氩时间和氩气流量,分两段或连续不间断地向钢包内吹入氩气,直至出钢结束。从而使钢包内的空气被吹入的氩气排出,防止出钢至钢包内的钢水与空气接触,使钢包内的钢水始终处于氩气保护状态,既防止钢水与空气接触造成的增氮,同时使钢水中极易吸附在气泡表面的[N]能够随着氩气泡的上浮排出而被去除。本发明方法简单易行,便于操作,可显著降低出钢过程的钢水增氮,使出钢后的钢水增氮量控制在3ppm以下。

    一种管线钢及其成分控制方法

    公开(公告)号:CN100482841C

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200710010181.6

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种管线钢及其成分控制方法,属于X70及以上级别管线钢及其冶炼过程中提高其成分命中率的方法。管线钢成分质量百分比为:C0.03~0.06、Si0.15~0.30、Mn1.52~1.68、P≤0.018、S≤0.003、Nb0.05~0.07、V0.04~0.06、Ti0.007~0.024、Mo0.24~0.29、Ni0.17~0.22、Cu0.17~0.22、Als0.01~0.045、N≤0.008、B≤0.005。其工艺路线为:转炉冶炼—氩站—RH精炼—LF精炼—连铸—下线清理。本发明通过合理目标成分组合,改善合金化处理方式,将成分控制细化到每个工序,从而在提高合金收得率,降低生产成本和耐材消耗的同时,稳定控制钢的成分,使X70及以上级别管线钢各元素成分综合命中率达到100%。

    低硅高锰钢的冶炼方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101191173A

    公开(公告)日:2008-06-04

    申请号:CN200610134361.0

    申请日:2006-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种低硅高锰钢的冶炼方法,该方法包括转炉冶炼和精炼,其特点是在转炉出钢过程合金化及顶渣改质剂加入顺序依次为:锰系合金、铝合金、顶渣改质剂,出钢后钢包内氧含量最终控制在200~300ppm;氩站喂铝线控制钢中Als含量在0.005%~0.015%之间;精炼工序开始首先进行铝合金化处理,使Als在0.01%~0.02%之间,在搬出前最后一次合金化再进行Als成分的调整。本发明采用转炉工序弱沸腾出钢,在氩站喂铝线调整钢中Als含量,在精炼处理前期达到钢水完全镇静的生产工艺,使转炉内Si≤0.015%的合格率达到100%;经ANS-OB处理后,成品Si≤0.020%的合格率达到100%;或经LF处理后,成品Si≤0.030%的合格率达到100%。

    转炉低温出钢条件下精炼生产低硅铝镇静钢的处理方法

    公开(公告)号:CN106884071B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201510939691.6

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本发明涉及转炉低温出钢条件下精炼生产低硅铝镇静钢的处理方法,钢水升温前加入电石,加速顶渣改质,提高埋弧效果。分为三批次加入造渣材料(白灰及萤石),同时吹氩状态顺序为弱‑强‑中‑弱,当顶渣颜色转为绿色,停止底吹氩气搅拌,进行测温、取样作业;测温取样作业结束后将底吹氩气流量调至弱吹状态。本发明减少精炼处理过程中酸溶铝烧损、提高铝系合金收得率、缩短精炼处理周期、提高钢液质量、提高铸机可浇性、降低工人劳动强度,同时降低生产制造成本。

    转炉低温出钢条件下精炼生产低硅铝镇静钢的处理方法

    公开(公告)号:CN106884071A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510939691.6

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: C21C5/36 C21C5/34

    Abstract: 本发明涉及转炉低温出钢条件下精炼生产低硅铝镇静钢的处理方法,钢水升温前加入电石,加速顶渣改质,提高埋弧效果。分为三批次加入造渣材料(白灰及萤石),同时吹氩状态顺序为弱-强-中-弱,当顶渣颜色转为绿色,停止底吹氩气搅拌,进行测温、取样作业;测温取样作业结束后将底吹氩气流量调至弱吹状态。本发明减少精炼处理过程中酸溶铝烧损、提高铝系合金收得率、缩短精炼处理周期、提高钢液质量、提高铸机可浇性、降低工人劳动强度,同时降低生产制造成本。

    一种低碳低硅铝镇静钢转炉精炼生产工艺

    公开(公告)号:CN106884068A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510943744.1

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: C21C5/28 C21C5/30 C21C5/36 C21C7/072

    Abstract: 本发明涉及一种低碳低硅铝镇静钢转炉精炼生产工艺,转炉造渣材料两批加入,转炉出钢温度控制在1640℃-1660℃;吹炼过程枪位控制为低-高-低-高,同时保证拉碳时间大于等于2分钟;转炉出完钢后钢包到精炼后接底吹氩气软管,采用强吹氩,钢液面涌动后调低吹氩气流量,保证钢水不溢出钢包外;造渣阶段分二次加入造渣材料,造渣材料加入后采用底吹氩气强搅拌,吹氩时间3min-10min,取渣样频率为4-5次;当顶渣由原黑色转为绿色,停止底吹氩气搅拌,而后进行钢液测温、取样,钢液测温取样结束后将底吹氩气流量调至弱吹状态。本发明有利于转炉少渣冶炼、提高转炉炉龄、降低耐火材料消耗、降低转炉出钢钢水含氧量和提高废钢比,降低生产成本。

    一种利用ANS-OB精炼炉进行铁水脱磷的方法

    公开(公告)号:CN103451369B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310386043.3

    申请日:2013-08-29

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种利用ANS-OB精炼炉进行铁水脱磷的方法,具体包括以下步骤:采用脱磷铁水罐,将铁水运至扒渣位进行扒渣处理,对铁水进行测温取样;将铁水运至ANS-OB精炼炉工位,首先打开底吹气体阀门进行吹气搅拌;罐内分1-3批加入造渣料,造渣料加入总量为20-50kg/t;利用ANS-OB精炼炉浸渍罩上方的喷枪吹入氧气或空气;脱磷处理完成后,对铁水进行扒渣处理,进行测温取样,进行下道工序。本发明的优点是:实现了在不增加设备投入的情况下,利用工厂原有精炼炉对铁水进行脱磷,节约了大量的设备投入成本和场地占用面积。

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