一种冷轧热水器用搪瓷钢及生产方法

    公开(公告)号:CN101684532A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810013480.X

    申请日:2008-09-27

    Abstract: 本发明公开一种冷轧热水器用搪瓷钢及生产工艺,其成分(重量百分比)C 0.01%~0.08%、Si≤0.03%、Mn 0.10%~0.60%、P≤0.02%、S0.003%~0.02%、N0.001%~0.006%、AlS≤0.04%、Ti 0.02%-0.12%,其余为铁及不可避免的杂质,钢中的过剩钛含量=Ti-(4*C+3.43*N+1.5S)≤0,工艺特点为,钢坯加热温度:1160~1300℃,热轧终轧温度850~950℃,钢板卷取温度660~760℃,冷轧压下率60%~85%,退火温度760~880℃,保温时间:60~200s;快冷速率:15~45℃/s,平整延伸率0.7%~1.8%;表面的粗糙度为0.7~1.9μm,本发明钢具有良好成形性、可涂搪性、耐压性和可焊性及抗鳞爆性能,而且搪烧后屈服强度稳定,成本增加不大,效果稳定,经济效益显著。

    一种降低钢水钛夹杂物的方法

    公开(公告)号:CN101586177A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200810011559.9

    申请日:2008-05-22

    Abstract: 本发明公开一种降低钢水钛夹杂物的方法,其特点是:在帘线钢生产精炼处理完成后,对钢包等待位进行底吹氩和钢包浇钢过程吹氩;钢包处于等待位时分二个阶段吹氩,氩气流量控制在0.3×10-3~4×10-3Nm3/min·t范围内;钢包浇钢过程进行吹氩,氩气最大流量1.5×10-3Nm3/min·t,吹氩流量变化根据钢包浇注重量按Y=(1.5×10-3-3×10-5·X)Nm3/min·t公式递减,由于本发明利用等待位进行钢包底吹氩及采用钢包浇钢过程进行吹氩,进一步除去钢水钛及其它夹杂物,提高钢水纯净度,均匀钢中成分和温度,减少帘线钢中的钛夹杂物及其它脆性氧化物夹杂物的粒度,从而满足帘线钢的生产工艺要求,提高帘线钢的拉拔性能和抗疲劳性能。

    一种高碳低磷钢的转炉冶炼方法

    公开(公告)号:CN101126113A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710157455.4

    申请日:2007-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种高碳低磷钢的转炉冶炼方法,该方法的步骤为:①转炉冶炼前,首先向炉内预加入白灰、白云石总量的50%-70%;②调整枪位,前期高枪位,后期低枪位,下枪吹氧造渣,并同时加入脱磷剂;保持熔渣的FeO15-40%、碱度2.0-4.0;③出钢温度为1620-1670℃,挂罐温度1590-1610℃;④过程枪位的控制原则是:不喷溅、化好渣、快速脱碳、熔池均匀升温;⑤出钢前,稠渣操作;出钢时,防止下渣。与现有技术相比,本发明有益效果是:加入转炉专用脱磷剂,达到转炉在冶炼前期快速脱磷的目的,从而能生产出满足需求的高碳低磷钢,高碳钢成品磷小于0.015%,低磷钢合格率达到99%以上。

    一种减少低硅铝镇静钢增硅的方法

    公开(公告)号:CN102399930B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201010275161.3

    申请日:2010-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种减少低硅铝镇静钢增硅的方法,其特征在于,路线包括转炉出钢、炉后调整铝含量、钢水扒渣、精炼LF处理,在转炉出钢后进行钢水扒渣,抑制转炉顶渣成分中的SiO2被还原,同时在LF精炼过程脱氧去夹杂,操作步骤如下:1)加入铝质合金,保证Als含量;2)加入CaO成渣;3)钢水扒渣;4)加入石灰覆盖剂;5)钢水LF精炼。与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过采取转炉出钢后钢水扒渣的工艺,消除转炉顶渣SiO2成分中的硅被还原后造成钢水增硅,无需考虑挡渣效果和出钢氧含量,精炼对顶渣脱氧改质,杜绝由于脱氧不良造成Al2O3夹杂堵水口无法浇铸的情况,保证硅含量小于0.03%的低硅铝镇静钢顺利浇铸。

    一种降低钢水钛夹杂物的方法

    公开(公告)号:CN101586177B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN200810011559.9

    申请日:2008-05-22

    Abstract: 本发明公开一种降低钢水钛夹杂物的方法,其特点是:在帘线钢生产精炼处理完成后,对钢包等待位进行底吹氩和钢包浇钢过程吹氩;钢包处于等待位时分二个阶段吹氩,氩气流量控制在0.3×10-3~4×10-3Nm3/min·t范围内;钢包浇钢过程进行吹氩,氩气最大流量1.5×10-3Nm3/min·t,吹氩流量变化根据钢包浇注重量按Y=(1.5×10-3-3×10-5·X)Nm3/min·t公式递减,由于本发明利用等待位进行钢包底吹氩及采用钢包浇钢过程进行吹氩,进一步除去钢水钛及其它夹杂物,提高钢水纯净度,均匀钢中成分和温度,减少帘线钢中的钛夹杂物及其它脆性氧化物夹杂物的粒度,从而满足帘线钢的生产工艺要求,提高帘线钢的拉拔性能和抗疲劳性能。

    一种微合金化宽厚连铸板坯生产技术

    公开(公告)号:CN101683685A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810013468.9

    申请日:2008-09-28

    Abstract: 本发明提供一种微合金化宽厚连铸板坯生产技术,针对微合金化钢种,控制Als和P、S含量,采取较大电流电磁搅拌,控制中包过热度和结晶器锥度,增大窄面冷却水量,增加足辊数量,采用较高拉速以及实行弱冷工艺,生产宽厚断面铸坯。从而提高钢种的纯净度,控制铸坯的中心偏析,提高钢的热塑性,使等轴晶比率提高25%以上,鼓肚减少50%~80%,铸坯内部缺陷大幅度减少,轧后钢板探伤合格率提高六至十个百分点,各种表面裂纹基本消除,铸坯表面质量合格率达到99.4%。同时相应提高连铸产量,为连续化大批量生产中高碳微合金化高强度宽厚规格连铸板坯提供了成功经验,具有较高的推广应用价值。

    一种控制N80钢中氮含量的方法

    公开(公告)号:CN101550473A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200810010812.9

    申请日:2008-03-31

    CPC classification number: Y02P10/242

    Abstract: 本发明涉及了一种控制N80钢中氮含量的方法,该方法采取的措施为:1.稳定LF造渣操作、完善脱氧制度,使熔渣重量、组分可控,使过程吹氮状态稳定;2.在VD保压过程中,制定合适的吹氮流量、压力、时间,使破空后氮含量稳定;3.VD破空后,制定合适的吹氮时间、流量、压力,使氮含量稳定可控。本发明方法是对非调质处理方式进行改进,采取措施有效的控制了N80级钢中氮含量,不但成本低,而且有效地减少了铸坯表面裂纹,提高了产品的质量。

    一种新型扒渣板
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201150988Y

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200820010079.6

    申请日:2008-01-07

    Abstract: 本实用新型涉及了一种新型扒渣板,在扒渣板上部设有两个销孔,扒渣板中部开一个通孔。本实用新型在加大工作面的同时在扒渣板上开通孔,从而降低了扒渣板重量,提高了工作效率,扒渣过程中铁水可从孔内返回铁水罐,降低了扒损,缩短了扒渣时间。

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