一种小方坯连铸高效合金焊丝用钢的生产方法

    公开(公告)号:CN102212749B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110123444.0

    申请日:2011-05-13

    Abstract: 一种小方坯连铸高效合金焊丝用钢的生产方法,属于炼钢技术领域。工艺包括:低硫铁水和废钢→顶底复吹转炉冶炼→挡渣出钢→钢包脱氧→钢水合金化→LF精炼→RH精炼→小方坯铸机全保护连铸→铸坯检查;关键工艺包括转炉冶炼时的终点控制、脱氧剂的用量、生产过程钢水氧活度的控制、LF精炼顶渣成分的控制、RH的去氮效果、精炼过程硫和钛含量的调整、保护浇铸的效果等,其实质是通过冶炼过程中各项工艺措施控制钢水中氧、氮含量,从而达到控制钛与氧、氮反应的目的,降低浸入式水口堵塞和结晶器保护渣结块发生的风险。该方法可稳定生产钛含量0.15-0.22%的高效合金焊丝用钢。

    一种小方坯连铸高效合金焊丝用钢的生产方法

    公开(公告)号:CN102212749A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110123444.0

    申请日:2011-05-13

    Abstract: 一种小方坯连铸高效合金焊丝用钢的生产方法,属于炼钢技术领域。工艺包括:低硫铁水和废钢→顶底复吹转炉冶炼→挡渣出钢→钢包脱氧→钢水合金化→LF精炼→RH精炼→小方坯铸机全保护连铸→铸坯检查;关键工艺包括转炉冶炼时的终点控制、脱氧剂的用量、生产过程钢水氧活度的控制、LF精炼顶渣成分的控制、RH的去氮效果、精炼过程硫和钛含量的调整、保护浇铸的效果等,其实质是通过冶炼过程中各项工艺措施控制钢水中氧、氮含量,从而达到控制钛与氧、氮反应的目的,降低浸入式水口堵塞和结晶器保护渣结块发生的风险。该方法可稳定生产钛含量0.15-0.22%的高效合金焊丝用钢。

    一种解决高碳钢心部马氏体的生产方法

    公开(公告)号:CN103740889B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310743281.5

    申请日:2013-12-28

    Abstract: 一种解决高碳钢心部马氏体的生产方法,属于高碳钢技术领域。工艺包括:转炉冶炼→钢包脱氧及合金化→LF钢包精炼,在工艺中控制的技术参数为:转炉炉前配最大95%铬合金成分,其余部分在LF炉补齐;LF炉破渣壳、预吹氩气阶段流量控制在420-450Nl/min之间;调合金阶段氩气流量控制在470-500Nl/min之间、软吹氩阶段氩气流量控制在75-85Nl/min之间,时间保证在10-15分钟之间。优点在于,解决了高碳钢特别是含有一定Cr、Mn等强渗透性合金元素的高碳钢心部容易出现马氏体的问题。

    冶炼82B钢的硅钙钡脱氧方法

    公开(公告)号:CN1778974A

    公开(公告)日:2006-05-31

    申请号:CN200410155448.7

    申请日:2004-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种冶炼82B钢的硅钙钡脱氧方法。包括出钢过程添加含Al脱氧剂,其特征在于:转炉出钢时向钢水中添加硅钙钡作为脱氧剂,具体成分为重量百分比:Si,52-65;Ca,≥14;Ba,≥14;Al,≤2;S≤0.15;P,≤0.05;粒度为10-50mm;比重3.2g/cm3,添加硅钙钡脱氧剂的时间为:转炉出钢量1/4后与其它合金一同加入钢包,并在出钢量剩余1/3时将合金加入完毕。由于Ba的原子半径大,其氧化速度很快,加入的Ba基本上全部进入了炉渣,而在成品钢中不形成含Ba夹杂物,钢中大颗粒夹杂物明显减少。可保证钢中AlT≤0.002%,能有效防止连浇过程中钢水的二次氧化,提高钢水的洁净度和连浇炉数,非常适用于浇注小断面连铸坯、钢水过热度要求较高的钢绞线82B用钢。

    一种采用转炉非真空流程生产低氮绞线用钢的方法

    公开(公告)号:CN103103307B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310027322.0

    申请日:2013-01-24

    Abstract: 一种采用转炉非真空流程生产低氮绞线用钢的方法,属于预应力钢绞线用钢技术领域。工艺包括:铁水脱硫扒渣→转炉冶炼→挡渣出钢 →钢包脱氧及合金化→钢包渣改质→LF钢包精炼→喂Si-Ca线→钢包底吹氩软吹→160mm×160mm小方坯全保护浇铸→结晶器配合末端电磁搅拌,控制的技术参数为:转炉采用双渣操作,终点碳按0.20~0.30%控制,出钢温度1600~1630℃,下渣厚度在0~50mm之间;微氮增碳剂N:0.005~0.025%配碳5kg/吨钢,用Si-Ca-Ba脱氧,加入量1.5kg/吨钢,加4kg/吨钢合成渣;出LF精炼站控制氧活度≤10ppm,终渣FeO+MnO≤3%;喂Ca-Si线1m/吨钢,软吹氩时间12~ 30分钟。优点在于,大幅度降低生产成本;达到真空脱气流程生产绞线用钢的氮质量控制水平。

    一种帘线钢夹杂物塑性化的控制方法

    公开(公告)号:CN102534119A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210000641.8

    申请日:2012-01-01

    Abstract: 一种帘线钢夹杂物塑性化的控制方法,属于钢铁冶炼技术领域。工艺步骤包括:转炉终点采用高拉碳工艺,终点碳质量分数为0.1-0.4%;转炉出钢时Si-Fe和Mn-Fe合金脱氧合金化,Si-Fe合金加入量为每吨钢1.0-3.0kg,Mn-Fe合金加入量为每吨钢3.0-6.0kg;在LF钢包炉精炼过程中渣面添加硅铁粉,加入量为每吨钢0.5-1.5kg;向钢包中喂入镁线量为每吨钢0.1-0.5kg;分两阶段向钢包底吹氩。优点在于,可在生产帘线钢时不再需要使用专用镁质或锆质钢包,同样达到满足生产要求的夹杂物控制水平,从而降低吨钢生产成本,增加经济效益。

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