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公开(公告)号:CN103710485B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410006998.6
申请日:2014-01-06
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C5/30
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种转炉炉内预脱硅方法,包括以下步骤:1)铁水条件:铁水中Si的重量百分比≥0.6%;2)氧压控制分阶段控制;3)枪位采用低枪位控制;4)物料控制:5)放渣时间控制:最佳放渣时间在7min~8min之间;6)放渣目标碳温控制:放渣温度控制在1490℃~1530℃,碳控制在2.80%~3.20%之间。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:通过在转炉炉内预脱硅,使熔剂消耗(轻烧+白灰)从原来的平均75kg/t,降低到53kg/t,同时对氧压、流量、枪位、物料配比和放渣时机的优化,避免了以前出现中途放渣带铁多或者放渣困难的情况,实现了在最大限度降低钢铁料同时实现了少渣冶炼。
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公开(公告)号:CN106884069A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510940604.9
申请日:2015-12-16
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C5/30
CPC classification number: C21C5/30
Abstract: 本发明涉及一种转炉冶炼造渣方法,1.冶炼开始吹氧枪点火后分两批加入转炉熔剂,转炉熔剂为白灰和轻烧白云石,首批转炉熔剂加入时间为吹氧枪点火后,首批转炉熔剂分2-3次加入,此时枪位控制为150-180cm;2.氧枪吹氧2-3min后加入次批转炉熔剂,次批转炉熔剂分2-3次加入,待最后一次转炉熔剂加入完毕后采用280-300cm氧枪枪位;4.转炉吹炼至5-8min降低氧枪枪位至150-180cm;5.待吹炼至10-12min,提高枪位至280-300cm;6.此后执行拉碳120cm枪位至吹炼结束,拉碳时间大于等于2min;7.抬出氧枪,准备出钢。本发明减少转炉熔剂消耗、防止转炉吹炼过程炉渣喷溅、保证转炉吹炼终点温度、转炉终点成分,并降低工人劳动强度,同时降低生产制造成本,为工人创造安全的操作环境。
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公开(公告)号:CN104419798A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310398268.0
申请日:2013-09-05
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C1/04
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开一种利用CAS-OB精炼炉铁水预脱硅的方法,利用炼钢厂现有的CAS-OB精炼炉对铁水进行脱硅处理,为转炉或电炉提供低硅铁水,具体工艺如下:采用脱硅专用的耐高温的镁碳砖铁水罐,先对铁水进行扒渣处理,利用精炼炉浸渍罩上方的喷枪吹入氧气或空气,流量控制在5-10Nm3/h·t,当渣层达到30-80mm时,停止顶部喷枪吹气,打开底吹气体阀门进行吹气搅拌,气体流量:80-100 Nm3/h。渣层排开后降罩,采用浸渍罩上方的喷枪吹入氧气或空气流量控制在5-10Nm3/h·t,将铁水运至扒渣位扒渣处理。本发明利用工厂原有精炼炉对铁水进行脱硅,节约了大量的设备投入成本和场地占用的问题,实现高效、低成本生产低硅铁水。
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公开(公告)号:CN102851442A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110177868.5
申请日:2011-06-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C7/00
Abstract: 本发明涉及一种低氮、超低硫钢控制方法,通过对钢水扒渣,加入铝造渣球,盖好罐顶;再对LF炉中的钢水进行集中加热至目标温度,再通入氩气搅拌,然后向钢水中加入铝线段;再调制LF顶渣组分,然后再次加入铝线段,最后VD保压并通入氩气。与现有技术相比,本发明的有益效果是:该方法通过优化精炼工艺参数,在LF处理过程不进行大流量氩气搅拌脱硫操作,将深脱硫转移至VD设备中完成,有效降低了钢中的硫和氮的含量,提高钢质纯净度,保证了产品质量。
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公开(公告)号:CN102719594A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210087469.4
申请日:2012-03-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C5/28
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明提供一种镁碳砖残砖表面脱碳层的处理方法,转炉停炉前利用冶炼泡沫渣对炉衬进行洗炉操作;吹炼终点后立即对炉衬进行氧气流清洗作业;倒渣后对炉体内进行打水溅渣,利用氧枪吹氮对水流进行雾化处理;停炉后喷水对镁碳砖进行水化处理,并由低到高调整枪位,利用水雾对镁碳砖炉衬进行清洗和粉化;镁碳砖残粉倒出后,对镁碳砖炉体进行吹氮清扫和检查。本发明利用泡沫渣进行洗炉操作,可有效地将转炉内壁上残钢、残渣清除掉;利用氧气吹扫、雾化水水化和粉化处理,去除炉衬镁碳砖表面的Al3C4脱碳层,从而减少碳化铝对再生镁碳砖的影响,提高再生镁碳砖的使用性能。
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公开(公告)号:CN115074642A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210812771.5
申请日:2022-07-12
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/28 , C22C38/20 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/00 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21C7/072 , C21C5/28 , B22D11/18
Abstract: 本发明涉及一种高碳钢盘条钛含量及钛夹杂控制方法,盘条化学成分为:[C]0.60%~0.84%,[Si]0.18%~0.35%,[Mn]0.50%~0.65%,[O]0.0020%~0.0045%,[S]0.0030%~0.015%,[Cr]0.01%~0.04%,[Cu]0.01%~0.05%,[Ca]0.0001%~0.0006%,[Ti]0.00005%~0.0002%,其余为Fe及杂质。本发明通过控制钛元素的还原反应、钛元素化学反应的界面过程,以及控制盘条轧制时的加热和冷却过程,使高碳钢盘条的钛含量控制在0.5~2ppm,钛夹杂尺寸≤3μm,满足高碳钢盘条的质量要求。
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公开(公告)号:CN106884071B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201510939691.6
申请日:2015-12-16
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及转炉低温出钢条件下精炼生产低硅铝镇静钢的处理方法,钢水升温前加入电石,加速顶渣改质,提高埋弧效果。分为三批次加入造渣材料(白灰及萤石),同时吹氩状态顺序为弱‑强‑中‑弱,当顶渣颜色转为绿色,停止底吹氩气搅拌,进行测温、取样作业;测温取样作业结束后将底吹氩气流量调至弱吹状态。本发明减少精炼处理过程中酸溶铝烧损、提高铝系合金收得率、缩短精炼处理周期、提高钢液质量、提高铸机可浇性、降低工人劳动强度,同时降低生产制造成本。
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公开(公告)号:CN108396093A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710064764.0
申请日:2017-02-05
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C21C5/28
CPC classification number: Y02P10/212 , C21C5/28
Abstract: 本发明提供一种提高转炉终点钢水残锰含量的方法,转炉废钢装入量按废钢比不大于15%进行控制;冶炼前期向转炉放入白灰渣料的同时加入铁碳球渣料,第一批造渣料加入量为总加入量的50~70%,氧枪开吹枪位在0.8~1.2m,吹炼1~2min后将枪位提高到2.2~2.6m;吹炼3~6min后加入剩余渣料量的25~40%。冶炼中期先将氧枪提升到2.5~3.0m,吹炼10~30s,然后将氧枪降到基本枪位。冶炼后期枪位控制在1.0~1.2m,出钢前2~5min,向炉内加入剩余的渣料。本发明能够提高终点钢液中的残锰含量,减少合金化时合金加入量,降低炼钢成本,降低终渣中FeO含量,减少转炉吹损,并有效防止回磷和出钢下渣。
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公开(公告)号:CN106282473B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510278192.7
申请日:2015-05-27
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种小方坯低硅钢防絮流方法,在转炉工序中,当转炉采用高拉点吹法,控制终点碳不低于0.03%;出钢前采用底吹氩流量≤0.12m3/min·t,搅拌5~8min;采用铝锰铁和硅钙钡铁共同脱氧,先加入硅钡钙铁,然后加入铝锰铁;如果点吹炉次,根据出钢碳和点吹时间对铝锰铁加入量进行补正;在精炼工序中,造渣过程只用萤石和石灰;控制合适的钙铝比;控制吹氩时间:首罐钢水吹氩时间8~12min,连浇罐钢水吹氩时间5~8min;镇静时间不低于10min。本发明的方法减轻小方坯浇注低碳低硅钢的絮流现象,连浇炉数提高到8罐以上,避免了返钢水事故,降低了成本。
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公开(公告)号:CN103447515B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201310386211.9
申请日:2013-08-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: B22D41/02 , C04B35/043
Abstract: 本发明涉及一种中间包浇注过程中在线热修补方法,用含MgO、Al2O3为基础的复合材料作为喷补料,对中间包渣线位置实施在线热修补,利用包衬、覆盖剂熔渣和高温液态钢水逐步对喷补料进行烧结。本发明的优点是:提高了冷热中间包使用寿命,降低了连铸运行耐材成本,使中间包使用寿命提高50%以上。
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