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公开(公告)号:CN108655173A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810446645.6
申请日:2018-05-11
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种无取向高牌号硅钢轧制方法,通过四道次轧制,增大压下率进而增加带钢的变形热,提高带钢的轧制温度,来料温度控制在55℃~60℃,四道次压下率方案分别为:第一道次压下率是37%-41%,第二道次压下率是36%-39%,第三道次压下率是34%-37%;四道次的轧制力分别控制在:4750-5000kN,4600-5000kN,4400-4600kN,3900-4200kN;对前两道次进行单位张力调整。优点是:精简了轧制道次,降低带钢边部边裂趋势,减小了二肋浪的产生。
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公开(公告)号:CN103361471A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201210092224.0
申请日:2012-03-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种减少取向硅钢中间退火断带的方法,包括连续退火炉,中间退火过程中,通过提高退火炉碱洗段碱刷洗、碱喷洗段碱液温度和碱洗段出口热风干燥器风温,保证入炉前钢板温度55-80℃;通过提高退火炉出口热风干燥器风温,降低保护气体循环喷射冷却段风机输出功率和冷却能力,保证出炉后钢板温度85-100℃。采用本发明的技术方案进行取向硅钢中间退火时,大幅减少断带率,降低生产事故时间,提高机组作业率,降低消耗。
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公开(公告)号:CN102776347A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201110118760.9
申请日:2011-05-10
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种碳套炉底辊结瘤处理方法,对大结瘤,各炉段温度高于正常温度20~25℃,通入使用次数小于4次、厚度为0.5~0.7mm的过渡卷,撤除炉内张力,运转4~5min后再采用联合点动方式运转8~12min,同时升温控制炉温,往复三个周期。对细小结瘤,各炉段温度高于正常温度10~15℃,通入使用次数小于4次、厚度为0.35~0.5mm的过渡卷,撤除炉内张力,运转炉辊1~3min。本发明能快速处理掉碳套炉底辊结瘤,且对细小结瘤,处理后可保证16小时内无结瘤;对大结瘤,处理掉后可保证30小时无结瘤,从而可大幅度提高机组作业率和产品成材率,降低生产成本和能源消耗。
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公开(公告)号:CN117867247A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311787513.7
申请日:2023-12-25
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生产高磁感取向硅钢的短流程常化方法,将热轧钢板以18~23℃/s的速度升温至1080~1120℃并保温20~30s,随后以15~20℃/s的速度缓慢冷却至室温,整个热处理过程的气氛为N2。本发明采用一段式升温‑保温‑缓冷工艺对热轧板进行常化处理,以获得与常规二段式常化工艺相同的常化晶粒组织及析出物分布状态,进而在确保后期冷轧、脱碳渗氮及高温退火工序的顺利进行,以及成品磁性能合格率的基础上,解决了常规二段式常化工艺常化时间长、生产成本高,生产效率低的问题。
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公开(公告)号:CN102776351B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110118833.4
申请日:2011-05-10
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种两段式连续退火炉碳套炉底辊结瘤处理方法,在第二辐射管加热段及第二均热段增设湿气通入口和手阀控制开关,当碳套炉底辊出现结瘤时,打开手阀控制开关,直接通入湿气对碳套炉底辊进行磨辊处理。本发明工艺简单实用,便于操作和控制,能有效控制炉底辊碳套结瘤,并可快速对碳套炉底辊结瘤进行在线处理,从而提高机组作业率和产品表面质量,延长碳套炉底辊使用周期,降低能源消耗,大幅度提高产品质量合格率。
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公开(公告)号:CN103276165B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201310227597.9
申请日:2013-06-07
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种环形炉节能操作方法,当通过调整材进行工艺过渡时,调整材正常执行工艺温度,但气体量要相应减少,通入6‑8m3/h气体量,达到高温区时,氢气比率由0.9降至0.3‑0.4;通入的调整材选用7‑8t调整材,降低煤气消耗;当炉内全部为调整材时调整转车时间为4小时,减少转车次数,降低电能消耗;降温时,当正品卷转出保温区后,全炉段降温;保温时要将二次冷却区的120m3煤气量降至零;接到升温指令后7.8‑8.2小时开始装炉。本发明的优点是:应用在无取向硅钢连续退火机组、取向硅钢中间退火、脱碳退火机组,大幅降低了能源消耗,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN103276165A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310227597.9
申请日:2013-06-07
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种环形炉节能操作方法,当通过调整材进行工艺过渡时,调整材正常执行工艺温度,但气体量要相应减少,通入6-8m3/h气体量,达到高温区时,氢气比率由0.9降至0.3-0.4;通入的调整材选用7-8t调整材,降低煤气消耗;当炉内全部为调整材时调整转车时间为4小时,减少转车次数,降低电能消耗;降温时,当正品卷转出保温区后,全炉段降温;保温时要将二次冷却区的120m3煤气量降至零;接到升温指令后7.8-8.2小时开始装炉。本发明的优点是:应用在无取向硅钢连续退火机组、取向硅钢中间退火、脱碳退火机组,大幅降低了能源消耗,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN108655173B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810446645.6
申请日:2018-05-11
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种无取向高牌号硅钢轧制方法,通过四道次轧制,增大压下率进而增加带钢的变形热,提高带钢的轧制温度,来料温度控制在55℃~60℃,四道次压下率方案分别为:第一道次压下率是37%‑41%,第二道次压下率是36%‑39%,第三道次压下率是34%‑37%;四道次的轧制力分别控制在:4750‑5000kN,4600‑5000kN,4400‑4600kN,3900‑4200kN;对前两道次进行单位张力调整。优点是:精简了轧制道次,降低带钢边部边裂趋势,减小了二肋浪的产生。
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公开(公告)号:CN102776347B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110118760.9
申请日:2011-05-10
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种碳套炉底辊结瘤处理方法,对大结瘤,各炉段温度高于正常温度20~25℃,通入使用次数小于4次、厚度为0.5~0.7mm的过渡卷,撤除炉内张力,运转4~5min后再采用联合点动方式运转8~12min,同时升温控制炉温,往复三个周期。对细小结瘤,各炉段温度高于正常温度10~15℃,通入使用次数小于4次、厚度为0.35~0.5mm的过渡卷,撤除炉内张力,运转炉辊1~3min。本发明能快速处理掉碳套炉底辊结瘤,且对细小结瘤,处理后可保证16小时内无结瘤;对大结瘤,处理掉后可保证30小时无结瘤,从而可大幅度提高机组作业率和产品成材率,降低生产成本和能源消耗。
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公开(公告)号:CN103276190A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310227074.4
申请日:2013-06-07
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种连退炉节能操作方法,包括以下步骤:点火升温阶段选择2-3卷调整材往复运行升温,选用宽度为900-1100mm调整材,最后一卷调整材选用与正品规格相近调整材运行;退火炉工艺段温度600℃±10℃时干燥炉点火;通入新调整材前进行碱液取样,并调整碱液浓度到3.8%-4.3%;炉内完成穿带后,以工艺速度运行10-20分钟;点火完成后调整转子流量计和氮氢混合器中的氮气通入量;无氧化加热段、辐射管加热段升温阶段设定温度高于均热段温度50-80℃。本发明的优点是:用于无取向硅钢连续退火机组、取向硅钢中间退火、脱碳退火机组,大幅降低了能源消耗,降低了生产成本。
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