一种转炉终点低氧值稳定控制方法

    公开(公告)号:CN112063792B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202010940736.2

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 一种转炉终点低氧值稳定控制方法,要求2支以上可视底吹;底吹强度0.1m3/t·min以上;建立静态模型;入炉废钢不得使用连铸回收中包;计算时间氧累;过程测试后,应用回归过程测试后脱碳、升温曲线,调整终点温度;如果终点温度高则进行底吹零搅拌操作;过程测试后,应用回归过程测试后脱碳、升温曲线,调整终点温度,提高终点命中。本发明提升钢水质量,实现稳定控制。采用本发明的方法可使终点氧值稳定控制在400~600PPm,合格率从74.8%提高到93.2%,提高了钢水质量,减少合金消耗,降低成本。

    一种消除方坯冷镦钢振痕缺陷的控制方法

    公开(公告)号:CN113059136A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110271348.4

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明涉及冷镦钢生产技术领域,尤其涉及一种消除方坯冷镦钢振痕缺陷的控制方法,具体包括:1)结晶器保护渣四元碱度R为0.99~1.30,R={w(CaO)+w(MgO)}/{w(SiO2)+w(Al2O3)};2)保护渣熔化温度Tm与浇注钢种中最低液相线温度T1满足T1‑430≤Tm≤T1‑400;3)保护渣黏度η与拉速v满足η=0.2/v+0.02;4)结晶器振频f与拉速v满足关系f=78v+4.4;本发明在不改变原连铸工艺参数的前提下,合理精确化选择保护渣理化参数,合理准确地设置结晶器正弦振动参数。有效改善保护渣润滑作用,避免粘结、提高传热以保证拉速;加快液渣的形成,提高液渣膜厚度以增加结晶器弯月面处的液渣流入量,从而改善铸坯坯壳与结晶器铜板之间的润滑,并提高最终产品的质量。

    一种一炉两罐精准控制硅钢净空的方法

    公开(公告)号:CN119979804A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510153841.4

    申请日:2025-02-12

    Abstract: 本发明涉及一种一炉两罐精准控制硅钢净空的方法,包括:1)钢水罐分组;2)确定装入量;3)确定净空,以涮罐炉次的主罐净空、副罐净空均控制在400~450mm为目标确定主罐和副罐的装入量;硅钢生产时,主罐按照净空为300~600mm控制出钢,副罐净空根据转炉剩余钢水进行微调。通过优化出钢操作,能够保证钢水罐净空的精准控制,经过生产实践验证效果显著,自实施后避免了由于净空大造成精炼无法处理而被迫改钢的情况,减少了因改钢而导致的经济损失,提高了企业的经济效益。

    一种消除方坯冷镦钢振痕缺陷的控制方法

    公开(公告)号:CN113059136B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110271348.4

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明涉及冷镦钢生产技术领域,尤其涉及一种消除方坯冷镦钢振痕缺陷的控制方法,具体包括:1)结晶器保护渣四元碱度R为0.99~1.30,R={w(CaO)+w(MgO)}/{w(SiO2)+w(Al2O3)};2)保护渣熔化温度Tm与浇注钢种中最低液相线温度T1满足T1‑430≤Tm≤T1‑400;3)保护渣黏度η与拉速v满足η=0.2/v+0.02;4)结晶器振频f与拉速v满足关系f=78v+4.4;本发明在不改变原连铸工艺参数的前提下,合理精确化选择保护渣理化参数,合理准确地设置结晶器正弦振动参数。有效改善保护渣润滑作用,避免粘结、提高传热以保证拉速;加快液渣的形成,提高液渣膜厚度以增加结晶器弯月面处的液渣流入量,从而改善铸坯坯壳与结晶器铜板之间的润滑,并提高最终产品的质量。

    一种转炉生产高合金钢的合金化方法

    公开(公告)号:CN112226569A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011078752.1

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种转炉生产高合金钢的合金化方法,包括:1)制作合金熔化专用钢包;2)按转炉冶炼钢种的化学成分要求计算合金的加入量;3)向合金熔化专用钢包中加入熔化合金用的钢液,然后吊运至LF炉,向钢液内分批加入合金,熔化后形成铁合金熔液;4)转炉冶炼钢水;5)转炉向通用钢包内出钢,并进行脱氧操作;6)将合金熔化专用钢包内的铁合金熔液全部翻入通用钢包的钢水内,将通用钢包吊运至LF炉,完成钢水的合金化。本发明可提高合金收得率,减少合金加入造成的钢水温降,缩短LF炉处理时间,大幅提高生产效率。

    一种提高KR搅拌桨寿命的方法

    公开(公告)号:CN112225542A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011054708.7

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开一种提高KR搅拌桨使用寿命的方法,包括:对KR搅拌桨侵蚀部位进行清洁处理;将修补料混合成糊状,对清理过的搅拌桨侵蚀部位进行修补及修补层的烧结处理,所述修补原料组份为:作为修补基料的氧化铝60%‑70%、氧化镁15%‑20%,作为粘结剂的焦油10%‑15%,作为抗热震剂的碳化硅5%‑10%;所述烧结处理分为两个阶段,第一阶段其烧结温度控制在800‑1000℃,烧结时间控制在5‑10min;第二阶段其烧结温度控制在1200‑1500℃,烧结时间控制在10‑15min;在搅拌桨插入铁水前,对整体搅拌桨进行烘烤,其烘烤温度控制在1000‑1400℃,烘烤时间控制在30‑60min,解决了现有耐火泥团与搅拌桨基体之间的粘附力很弱,容易脱落的问题。本发明能够将搅拌桨的使用寿命由原有的平均240次,可最高提升至290次,降低生产成本。

    一种转炉终点低氧值稳定控制方法

    公开(公告)号:CN112063792A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010940736.2

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 一种转炉终点低氧值稳定控制方法,要求2支以上可视底吹;底吹强度0.1m3/t·min以上;建立静态模型;入炉废钢不得使用连铸回收中包;计算时间氧累;过程测试后,应用回归过程测试后脱碳、升温曲线,调整终点温度;如果终点温度高则进行底吹零搅拌操作;过程测试后,应用回归过程测试后脱碳、升温曲线,调整终点温度,提高终点命中。本发明提升钢水质量,实现稳定控制。采用本发明的方法可使终点氧值稳定控制在400~600PPm,合格率从74.8%提高到93.2%,提高了钢水质量,减少合金消耗,降低成本。

    一种转炉绿色环保冶炼的控制方法

    公开(公告)号:CN109913612B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910168629.X

    申请日:2019-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种转炉绿色环保冶炼的控制方法,具体包括:1)当铁水中Si+Ti≥0.7%时,双渣操作;2)双渣结束后,前后摇炉两次以上,摇炉角度为30°~‑30°,零位等待1min~2min后再下枪吹氧;3)二次下枪氧气压力阀手动调节至30%~35%,氧气流量35000m3/h~38000m3/h,枪位3.0m~3.2m;4)吹氧时间30s~40s,流量稳定后,手动调节压力阀恢复至初始状态的85%~88%,氧气流量调至51000m3/h~53000m3/h;5)吹炼前期、中期,使用压渣料压渣,压渣料加入量为200~300kg/批次;吹炼后期,只允许加入含铁物料,加入量≤300kg/批次。本发明通过工艺优化,有效控制了二次下枪时易发生的金属喷溅,消除了二次下枪烟尘外溢污染的现象,转炉冶炼稳定控制,减少环境污染,同时降低了钢铁料消耗。

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