全方位多功能调整圆盘延伸机

    公开(公告)号:CN101104179B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200710012214.0

    申请日:2007-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种全方位多功能圆盘延伸机,通过加大上、下导盘直径;上导盘升降采用涡轮、蜗杆、丝杠装置;下导盘升降采用标准螺旋升降机;并由标准螺旋升降机实现轴向调整;由液压缸实现正向、侧向及上下定位。轧辊轴向调整由标准螺旋升降机实现;径向调整由非标螺旋升降机和液压缸组合;锁紧装置采用液压缸、楔铁机构。出、入口嘴导套采用液压缸上压紧、下锁紧。由于采用液压系统,可靠性增加;加大导盘直径,改善轧辊锁紧状况,延伸系数提高,轧后钢管内螺纹减少,生产品种扩大;导盘及轧辊轴、径向间隙缩小,轧制稳定性增强;轧辊侧压进油缸结构简单,工作可靠;出、入口导套采用上压、下锁紧装置,实现双保险。

    一种改善热轧油井管接箍料冲击韧性的生产方法

    公开(公告)号:CN101829679A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200910010669.8

    申请日:2009-03-09

    Abstract: 本发明公开一种改善热轧油井管接箍料冲击韧性的生产方法,管坯加热温度1250~1280℃;穿孔温度1200~1250℃;连续轧制温度980~1100℃;轧制后穿水快速冷却至850~950℃温度区间;之后对钢管进行均温;均温后的荒管进定减径轧机,温度在Ar3以上40~140℃;定尺后钢管快冷,温度在Ar1点~Ar1点以上70℃;最后将钢管移至冷床进行风冷。本发明将连轧变形后钢管穿水快冷至较低温度的奥氏体区,抑制再结晶奥氏体晶粒的长大,而且,在定径后分两段式冷却,可以避免由于终轧一段式的强冷造成的钢管内应力增大甚至变形,使再结晶奥氏体和最终铁素体、珠光体细化,在提高钢管韧性的同时对强度也有改善,使产品合格率由43.6%提高至99%以上。

    一种可焊接高强度非调质油井管及其制造方法

    公开(公告)号:CN1932065A

    公开(公告)日:2007-03-21

    申请号:CN200510047199.4

    申请日:2005-09-13

    Abstract: 本发明提供一种可焊接高强度非调质油井管,其化学成分为(重量%)C:0.20%~0.29%、Si:0.40%~0.70%、Mn:1.40%~1.70%、V:0.08-0.15%、Ti:0.01%~0.03%、N:0.008%~0.025%,余量由Fe及杂质构成,且按Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15定义的碳当量Ceq为0.40%~0.60%。该油井管的制造方法包括:转炉治炼、LF炉精炼、VD炉真空处理、铸坯、轧制管坯、1260~1310℃管坯加热穿孔、1050~1150℃钢管连轧、定减径轧制和冷却,其特点是VD炉真空处理采用底吹氮方式,钢管连轧后以≥250℃/s的冷却速度使其表面温度降低100~200℃。本发明成分设计合理;操作、控制简便,V、N含量控制精确,成本低;采用轧制控冷工艺,产品性能满足N80钢级要求,并具有良好的焊接性能。

    一种改善桶形穿孔机轧制毛管质量的方法

    公开(公告)号:CN101683661B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN200810013487.1

    申请日:2008-09-27

    Inventor: 姜长华 张浩 李林

    Abstract: 本发明涉及一种改善桶形穿孔机轧制毛管质量的方法,对穿孔机采用低速咬入高速轧制的速度控制方式轧制毛管,利用PLC控制程序设定咬入速度、最高速度和最低速度。利用本发明方法轧制的毛管前端壁厚均匀,轧制效率高,有效地提高了钢管成材率和产量。

    一种抑制氢致离层缺陷的无缝钢管制造方法

    公开(公告)号:CN100516259C

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200610046025.0

    申请日:2006-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种抑制氢致离层缺陷的无缝钢管制造方法,包括转炉冶炼、LF炉精炼、方坯连铸、连轧管坯和钢管轧制,其特点是在钢水冶炼后加入钛合金,并使钢的最终钛含量控制在总量的0.010%~0.030%。所述的钛合金可以在转炉出钢过程中加入,或在LF炉中加入,也可以在转炉出钢过程中首次加入,然后在LF炉中再次加入。本发明在现有设备和工艺的基础上,增加了简单的微钛处理工艺所制造的无缝钢管,其成材率显著提高,产品废品率几乎为零,而且操作简单,成分控制精度高。与采用真空处理或缓冷工艺相比,既减少了生产工序,降低了成本,又缩短了生产周期,提高了生产率。

    一种可焊接高强度非调质油井管及其制造方法

    公开(公告)号:CN100443615C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200510047199.4

    申请日:2005-09-13

    Abstract: 本发明提供一种可焊接高强度非调质油井管,其化学成分为(重量%)C:0.20%~0.29%、Si:0.40%~0.70%、Mn:1.40%~1.70%、V:0.08-0.15%、Ti:0.01%~0.03%、N:0.008%~0.0145%,余量由Fe及杂质构成,且按Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15定义的碳当量Ceq为0.40%~0.60%。该油井管的制造方法包括:转炉冶炼、LF炉精炼、VD炉真空处理、铸坯、轧制管坯、1260~1310℃管坯加热穿孔、1050~1150℃钢管连轧、定减径轧制和冷却,其特点是VD炉真空处理采用底吹氮方式,钢管连轧后以≥250℃/s的冷却速度使其表面温度降低100~200℃。本发明成分设计合理;操作、控制简便,V、N含量控制精确,成本低;采用轧制控冷工艺,产品性能满足N80钢级要求,并具有良好的焊接性能。

    一种抑制氢致离层缺陷的无缝钢管制造方法

    公开(公告)号:CN101033513A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200610046025.0

    申请日:2006-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种抑制氢致离层缺陷的无缝钢管制造方法,包括转炉冶炼、LF炉精炼、方坯连铸、连轧管坯和钢管轧制,其特点是在钢水冶炼后加入钛合金,并使钢的最终钛含量控制在总量的0.010%~0.030%。所述的钛合金可以在转炉出钢过程中加入,或在LF炉中加入,也可以在转炉出钢过程中首次加入,然后在LF炉中再次加入。本发明在现有设备和工艺的基础上,增加了简单的微钛处理工艺所制造的无缝钢管,其成材率显著提高,产品废品率几乎为零,而且操作简单,成分控制精度高。与采用真空处理或缓冷工艺相比,既减少了生产工序,降低了成本,又缩短了生产周期,提高了生产率。

    一种改善热轧油井管接箍料冲击韧性的生产方法

    公开(公告)号:CN101829679B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN200910010669.8

    申请日:2009-03-09

    Abstract: 本发明公开一种改善热轧油井管接箍料冲击韧性的生产方法,管坯加热温度1250~1280℃;穿孔温度1200~1250℃;连续轧制温度980~1100℃;轧制后穿水快速冷却至850~950℃温度区间;之后对钢管进行均温;均温后的荒管进定减径轧机,温度在Ar3以上40~140℃;定尺后钢管快冷,温度在Ar1点~Ar1点以上70℃;最后将钢管移至冷床进行风冷。本发明将连轧变形后钢管穿水快冷至较低温度的奥氏体区,抑制再结晶奥氏体晶粒的长大,而且,在定径后分两段式冷却,可以避免由于终轧一段式的强冷造成的钢管内应力增大甚至变形,使再结晶奥氏体和最终铁素体、珠光体细化,在提高钢管韧性的同时对强度也有改善,使产品合格率由43.6%提高至99%以上。

    一种改善桶形穿孔机轧制毛管质量的方法

    公开(公告)号:CN101683661A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810013487.1

    申请日:2008-09-27

    Inventor: 姜长华 张浩 李林

    Abstract: 本发明涉及一种改善桶形穿孔机轧制毛管质量的方法,对穿孔机采用低速咬入高速轧制的速度控制方式轧制毛管,利用PLC控制程序设定咬入速度、最高速度和最低速度。利用本发明方法轧制的毛管前端壁厚均匀,轧制效率高,有效地提高了钢管成材率和产量。

    无缝管连轧机轧辊偏差检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN100540167C

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200710012216.X

    申请日:2007-07-23

    Abstract: 本发明涉及一种无缝管连轧机轧辊偏差检测装置及检测方法,固定在检测架体上装有位移传感器的升降液压缸和推进液压缸,通过电缆分别与计算机连接,同时又与液压泵站通连。将轧辊及轴承箱安装到检测架体上,推进液压缸将轧辊辊环压靠在滑板上;位移传感器将测得的数值分别输入计算机并换算整理后,得出轴承箱顶窝工作面距轧辊中心线的实际偏差值。升降液压缸使孔型样板贴紧轧辊孔型,位移传感器将测得的数值输入计算机整理,得到轴承箱垫块工作面距轧辊孔型中心的实际偏差值。采用本发明,消除了各种机械间隙,排除了人为误差,解除了安全隐患,使测量精度比人工所测数值提高2~3倍,检测时间可缩短5小时。

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