一种消除溅渣护炉过程偏溅现象的方法

    公开(公告)号:CN113046513B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110278966.1

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种消除溅渣护炉过程偏溅现象的方法,属于转炉炼钢技术领域。本发明通过对生白云石加入在溅渣护炉过程产生偏溅现象的分析,得出产生偏溅现象的原因及其带来的危害,在转炉冶炼达到终点时,进行测温取样,加入生白云石,进行转炉出钢操作,出钢结束后进行溅渣护炉操作,其中,通过对生白云石的加入进行量化控制以及优化其加入时机,以减少因加入量的不定因素,对炉渣过热度产生较大影响,减少因炉渣结壳、成坨对溅渣护炉的影响,并且,通过对生白云石在转炉的落点区域加以控制,得出生白云石粒度大小与入炉夹角之间的关系,严格把控生白云石的入炉粒径大小,消除偏溅现象的产生,以达到高效溅渣的目的。

    一种屈服强度450MPa级高强耐候钢板及其生产方法

    公开(公告)号:CN101824581B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010180589.X

    申请日:2010-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于转炉-CSP短流程生产工艺,在低碳锰钢基础上,采用优化成分设计的单一Nb微合金化+控轧控冷工艺生产屈服强度450MPa级高强度高耐候性的钢板,其成分质量百分比为:C0.040%~0.080%,Si0.15%~0.35%,Mn1.20%~1.40%,P≤0.025%,S≤0.008%,Nb0.01 5%~0.035%,Cu0.25%~0.40%,Ni0.1 2%~0.35%,Cr0.45%~0.75%,Als0.020%~0.045%,其余为Fe和不可避免的杂质元素,其生产方法包括铁水预处理、转炉冶炼、LF炉精炼、CSP连铸连轧等,本发明生产工艺简单、性能稳定、综合力学性能优良,成本相对较低。

    一种消除溅渣护炉过程偏溅现象的方法

    公开(公告)号:CN113046513A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110278966.1

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种消除溅渣护炉过程偏溅现象的方法,属于转炉炼钢技术领域。本发明通过对生白云石加入在溅渣护炉过程产生偏溅现象的分析,得出产生偏溅现象的原因及其带来的危害,在转炉冶炼达到终点时,进行测温取样,加入生白云石,进行转炉出钢操作,出钢结束后进行溅渣护炉操作,其中,通过对生白云石的加入进行量化控制以及优化其加入时机,以减少因加入量的不定因素,对炉渣过热度产生较大影响,减少因炉渣结壳、成坨对溅渣护炉的影响,并且,通过对生白云石在转炉的落点区域加以控制,得出生白云石粒度大小与入炉夹角之间的关系,严格把控生白云石的入炉粒径大小,消除偏溅现象的产生,以达到高效溅渣的目的。

    一种屈服强度450MPa级高强耐候钢板及其生产方法

    公开(公告)号:CN101824581A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010180589.X

    申请日:2010-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于转炉-CSP短流程生产工艺,在低碳锰钢基础上,采用优化成分设计的单一Nb微合金化+控轧控冷工艺生产屈服强度450MPa级高强度高耐候性的钢板,其成分质量百分比为:C0.040%~0.080%,Si0.15%~0.35%,Mn1.20%~1.40%,P≤0.025%,S≤0.008%,Nb0.01 5%~0.035%,Cu0.25%~0.40%,Ni0.1 2%~0.35%,Cr0.45%~0.75%,Als0.020%~0.045%,其余为Fe和不可避免的杂质元素,其生产方法包括铁水预处理、转炉冶炼、LF炉精炼、CSP连铸连轧等,本发明生产工艺简单、性能稳定、综合力学性能优良,成本相对较低。

    一种精确控制42CrMo钢精炼渣碱度的方法

    公开(公告)号:CN111321273B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010181735.4

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种精确控制42CrMo钢精炼渣碱度的方法,电炉出钢前,控制钢包带渣量为0~6kg/t钢;电炉冶炼结束后定氧;电炉出钢过程中,控制电炉下渣量为1~5kg/t钢;钢包运行至LF炉后进行测温取样,加入铝粒进行扩散脱氧,同时加入2~6kg/t钢的石灰、0~3kg/t钢的预熔精炼渣以调整出站炉渣的渣碱度与总渣量;形成白渣后,加入铬铁、钼铁、硅铁和锰铁,白渣保持时间≥30min,LF炉出站前通过喂入铝线来调整钢水铝含量;钢水成分温度满足要求后出站,并取出站炉渣进行检测;本发明可实现对于42CrMo钢精炼渣碱度的精确控制,从而充分发挥精炼渣精炼效果,大幅提高精炼渣对夹杂物的控制能力,提高产品质量的稳定性。

    一种精确控制42CrMo钢精炼渣碱度的方法

    公开(公告)号:CN111321273A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010181735.4

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种精确控制42CrMo钢精炼渣碱度的方法,电炉出钢前,控制钢包带渣量为0~6kg/t钢;电炉冶炼结束后定氧;电炉出钢过程中,控制电炉下渣量为1~5kg/t钢;钢包运行至LF炉后进行测温取样,加入铝粒进行扩散脱氧,同时加入2~6kg/t钢的石灰、0~3kg/t钢的预熔精炼渣以调整出站炉渣的渣碱度与总渣量;形成白渣后,加入铬铁、钼铁、硅铁和锰铁,白渣保持时间≥30min,LF炉出站前通过喂入铝线来调整钢水铝含量;钢水成分温度满足要求后出站,并取出站炉渣进行检测;本发明可实现对于42CrMo钢精炼渣碱度的精确控制,从而充分发挥精炼渣精炼效果,大幅提高精炼渣对夹杂物的控制能力,提高产品质量的稳定性。

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