一种转炉炉衬的冷却方法及冷却系统

    公开(公告)号:CN111733309B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010667256.3

    申请日:2020-07-13

    IPC分类号: C21C5/44 C21C5/46

    摘要: 本发明公开了一种转炉炉衬的冷却方法,包括:在转炉停炉后,控制除尘风机保持开启;确定M个氧枪枪位,M≥3且为正整数;执行第一冷炉操作,第一冷炉操作包括:根据第一供气强度和第一供气时间,控制氧枪从下至上,依次在每个氧枪枪位上喷吹冷却气体;执行第二冷炉操作,第二冷炉操作包括:根据第二供气强度和第二供气时间,控制氧枪从下至上,依次在每个氧枪枪位上喷吹冷却气体;其中,第一供气时间长于第二供气时间;重复执行第二冷炉操作N次,直至转炉炉衬冷却至预设温度。上述方法可以加快转炉炉衬的冷却速率,缩短转炉炉役周期,保证转炉及后续冶炼工序的高效化生产。

    一种可更换炉底的转炉及转炉炉底的更换方法

    公开(公告)号:CN111647712B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010391116.8

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: C21C5/48 C21C5/44

    摘要: 本发明公开了一种可更换炉底的转炉及转炉炉底的更换方法,涉及转炉冶炼设备技术领域,解决了转炉炉底寿命短的技术问题。可更换炉底的转炉包括可拆卸连接的炉底壳与炉身壳,炉底壳上设置有炉底耐火料,炉身壳上设置有炉身耐火料,炉底耐火料与炉身耐火料之间形成环形缝隙,炉底壳和/或炉身壳上开设有注入口,环形缝隙内设置有可移动的浮块耐火料,环形缝隙顶部设置有限位口。本发明使炉底壳上的炉底耐火料能够进行更换,通过注入口将接缝料沿炉底至炉内的方向注入环形缝隙中,再通过浮块耐火料是否移动至限位口并且泵压值是否达到设定值的判断,能够充分的保证接缝料填充的密实程度,从而保证炉底与炉身之间良好的连接。

    一种铁水脱钛的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112159884A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011044748.3

    申请日:2020-09-28

    摘要: 本发明具体涉及一种铁水脱钛的方法,属于炼钢技术领域,该铁水脱钛方法包括:对到站铁水进行前扒渣处理,获得第一铁水;采用脱钛剂和石灰,对所述第一铁水进行KR脱钛处理,后扒脱钛渣,获得第二铁水;所述脱钛剂由如下质量分数的化学成分组成:FeO+Fe2O3+Fe3O4≥60%,SiO2≤10%,CaO≥10%,其余杂质;对所述第二铁水进行KR脱硫处理,后扒脱硫渣,获得脱钛铁水。通过本发明实施例提供的铁水脱钛方法,不仅实现了KR脱钛,还保证了KR脱钛后,能够继续高效脱硫,实现低钛和低硫的控制效果。而现有的KR只具备脱硫功能,因为脱钛与脱硫是相反的气氛条件,因此现有技术难以达到同时实现脱钛和脱硫,且可使铁水脱钛率达到60%。

    一种废钢预热方法及控制系统

    公开(公告)号:CN112029948A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010667194.6

    申请日:2020-07-13

    IPC分类号: C21C5/28

    摘要: 本发明公开了一种废钢预热控制方法,包括:将废钢装入转炉;其中,转炉的余热温度在可燃气体的燃点以上;进行废钢预热操作;废钢预热操作包括:控制转炉的第一底吹机构进行底吹可燃气体;在开始底吹可燃气体的第一时间间隔后,控制转炉的第二底吹机构进行底吹氧气;在开始底吹氧气的第二时间间隔后,控制转炉的顶吹机构进行顶吹压缩空气;在开始底吹可燃气体的第三时间间隔后,完成废钢预热操作;向转炉中加入铁水,进行转炉冶炼。本方法提供的转炉炉内废钢预热方法,与炉外钢包加热器进行废钢预热相比,显著的降低了能源消耗,提高了废钢的预热效果。

    一种防止转炉冶炼过程中炉口冒烟的方法

    公开(公告)号:CN110387449A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910682766.5

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: C21C5/35 C21C5/38

    摘要: 本发明公开了一种防止转炉冶炼过程中炉口冒烟的方法,先将废钢加入转炉中,向转炉中兑入铁水;再向转炉供给氧气和搅拌气体;按吹氧比向转炉内加入辅原料,进行铁水吹炼操作;在按吹氧比向转炉内加入辅原料的过程中,转炉冶炼过程加料时,当除尘风机的实时转速小于最大转速的65%时,调整除尘风机的转速为最大转速的65%;当除尘风机的实时转速大于或者等于最大转速的65%时,不调整除尘风机的转速,保证了固体颗粒物能够被抽进除尘风机,从而降低固体颗粒物从炉口冒出的风险,解决了现有技术中转炉吹炼过程中的炉口冒烟的问题,实现了炼钢工序的稳定生产。