一种转炉终渣处理方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106702043B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510796935.X

    申请日:2015-11-17

    CPC classification number: Y02W30/543

    Abstract: 本发明提供种转炉终渣处理方法,转炉底吹流量设定为出钢结束底吹流量≥30Nm/min;准备倒渣用的渣罐罐底铺设300~500mm厚的炉渣;转炉出钢到达零位后,每吨渣加入95~105kg增碳剂,3min后加入58~62kg白灰小粒或白灰筛下料以及铝粒8~11kg;加入铝粒2min后进行倒渣作业;炉渣在渣处理场翻渣,炉渣凝固后进行磁选。炉渣经还原处理后能够全部重复利用,实现了炉渣的绿色处理;每吨渣可回收含磷15%~20%的高磷铁120~150kg,以代替磷铁使用;高磷铁中也含有20%‑40%的Mn元素,可用作中碳锰铁使用;还原处理后的炉渣可以替代0.5吨白灰直接入炉使用。

    一种转炉底吹元件热更换方法

    公开(公告)号:CN106702073A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510789669.8

    申请日:2015-11-17

    Abstract: 本发明提供一种转炉底吹元件热更换方法,新底吹元件与原底吹元件的直径偏差不超过-0.5mm~1.0mm,钻头直径与底吹元件直径偏差不超过1.0mm;钻孔后,用压缩空气将钻孔内的耐材吹扫干净;用刷子将成分组成wt%为Al2O3 85~90%,Cr2O3 10~15%的填缝料均匀涂抹在底吹元件四周,涂抹厚度4~6mm,涂抹时间1~2min;然后快速将底吹元件插入钻孔,并用镁质耐火料将底吹元件与钻孔尾部的结合部填实,上好座砖和法兰盘,利用转炉内余热烧结45~55min,填缝料固化后将底吹元件与底吹座砖结合在一起。本发明可有效减少高温氧化钢水对底枪护砖和底吹元件的侵蚀,防止吹炼过程中出现渗钢和漏钢现象,避免事故损失。

    一种全炉役底枪可视的转炉复吹方法

    公开(公告)号:CN106702072A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510789309.8

    申请日:2015-11-17

    Abstract: 本发明提供一种全炉役底枪可视的转炉复吹方法,将底枪砖改为盲砖,炉底衬砖及底枪砖厚度增加200~600mm;新砌筑炉衬砖的转炉新开炉前45~55炉冶炼钢种选择普碳钢;先安装两个耳轴方向的底枪2~4支;采取少渣快溅、少渣快补方式进行炉衬维护;每八小时用测厚仪至少对炉衬测厚一次,确保不少于2个可见底吹元件风口;建立每炉底吹可见情况及炉衬侵蚀情况档案;采用经济炉龄即能够安全保持复吹的最大炉龄。本发明实现了转炉全炉役底枪可视的高效复吹,可有效洁净钢质并减缓炉衬的侵蚀,促进有害元素磷、硫的脱除以及锰元素的还原,降低熔剂及合金的消耗。

    一种高镍含量超低磷钢冶炼工艺方法

    公开(公告)号:CN105861775A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510033944.3

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种高镍含量超低磷钢冶炼工艺方法,采用转炉的脱磷炉双渣冶炼预脱磷,脱磷后的半钢钢水增碳以及脱碳炉脱磷的炼钢工艺,生产高镍含量的超低磷钢种;包括:1)铁水预处理;2)脱磷炉双渣冶炼;3)半钢钢水增碳;4)脱碳炉脱磷;5)出钢;6)精炼,连铸。本发明脱磷炉的终点磷含量减小,半钢的碳含量增加,使脱碳炉的温度控制能够有70℃左右的增加,解决了脱碳炉冶炼因镍板加入量过大,不能满足热量平衡的需要,钢水出钢温度低,过氧化严重的技术难题。本发明脱碳炉终点磷含量小于0.002%,经精炼正常处理成品磷含量不大于0.003%,成品硫含量不大于0.002%。使得高镍含量超低磷钢种连浇罐数由1-2罐增加到4-6罐。

    一种9Ni钢的Ni含量控制方法

    公开(公告)号:CN104894460A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410079124.3

    申请日:2014-03-05

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明提供一种9Ni钢的Ni含量控制方法,装入量控制精度为目标装入量±1t;采用双联工艺即两座转炉生产,一座脱磷,另一座脱碳;半钢终点碳控制在2.3-2.5wt%,磷0.012-0.025wt%,温度1370-1420℃。然后将半钢兑入脱碳转炉进行脱碳提温,先兑铁,后将镍板加入脱碳转炉,镍板加入量=9×后半钢装入量×(1-8%)/91×97%。前半钢渣量控制在40-45kg/t钢,后半钢渣量控制在45-50kg/t钢;出钢后,按0.35-0.78kg/t钢的加入量在炉后补加镍板,将Ni成分控制在转炉目标要求Ni含量。本发明可简化9Ni钢生产工艺,缩短精炼处理时间,减少升温,降低镍板消耗,每吨钢节约镍板3.8-7.7kg,并有效提高Ni含量控制精度,提高钢板性能。

    一种增碳用低磷铁水的生产方法

    公开(公告)号:CN115418434A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211178743.9

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种增碳用低磷铁水的生产方法,包括以下步骤:1)采用转炉全量铁水冶炼,铁水加入速度控制在0.9~1.2吨/s;铁水温度1300~1400℃;2)转炉摇零位吹炼,底吹氮气,流量控制在20~25Nm3/min,压力为0.6~0.8MPa;3)通过高位料仓先加入氧化铁皮,再加入白灰;4)氧枪选择吹氮模式,供氮强度控制在2.6~3.6Nm3/t·min,枪位控制在2.4~3.0m,吹氮时间3~5min;5)铁水在转炉内底吹搅拌4~5min;6)转炉内铁水磷含量0.03%以下出钢,铁水出至铁水罐内。优点是:利用现有的设备设施,直接采用转炉生产,成品置于铁水罐,易于现场实施。

    一种提高钼铁合金收得率的方法

    公开(公告)号:CN113801975A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111076487.8

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种提高钼铁合金收得率的方法,转炉终点温度控制在1655℃~1675℃,转炉终点氧控制在450ppm至600ppm之间;转炉后吹时间控制在6分钟以内;出钢过程中合金化,开启钢水罐底吹氩,氩气流量20~90m3/h,吹氩1~6分钟;出钢过程控制钢水罐净空500mm~650mm;出钢末期用滑板挡渣,保证钢水不下渣;出钢后钢水罐加入钼铁合金;加入钼铁合金过程中开启钢水罐底吹氩气,吹氩流量20~90m3/h,吹氩1~6分钟;钼铁合金加入钢水罐后,钢水罐车开到氩站,吹氩流量20~90m3/h,吹氩1~6分钟。提高了钼铁收得率;降低了钼铁消耗,降低冶炼成本;为现场稳定生产提供助力。

    一种9镍钢冶炼兑铁防逸尘方法

    公开(公告)号:CN111154941B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010127494.5

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种9镍钢冶炼兑铁防逸尘方法,包括以下步骤:1)在脱磷炉兑铁前3小时,选择空铁水罐进行脱磷炉半钢出钢,将该铁水罐内铁水兑净放置于铁水罐烤罐器下烘烤备用;2)脱磷炉总装料重量为转炉公称容量的105.7%~106.5%;3)脱磷炉吹炼结束后,立即将空铁水罐放置于钢水罐车上,脱磷炉出钢过程中将炉内钢水出净;4)将铁水罐内铁水全部兑入脱碳炉,铁水罐内不得剩铁水。本发明的优点是:解决了困扰双联工艺生产9镍钢的脱碳炉兑铁逸尘问题,稳定控制了脱磷炉出钢量,保证了超低磷品种钢的正常生产,减小了生产9镍钢对环境造成的污染,理顺了超低磷钢种的生产工艺。

    一种9镍钢冶炼兑铁防逸尘方法

    公开(公告)号:CN111154941A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010127494.5

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种9镍钢冶炼兑铁防逸尘方法,包括以下步骤:1)在脱磷炉兑铁前3小时,选择空铁水罐进行脱磷炉半钢出钢,将该铁水罐内铁水兑净放置于铁水罐烤罐器下烘烤备用;2)脱磷炉总装料重量为转炉公称容量的105.7%~106.5%;3)脱磷炉吹炼结束后,立即将空铁水罐放置于钢水罐车上,脱磷炉出钢过程中将炉内钢水出净;4)将铁水罐内铁水全部兑入脱碳炉,铁水罐内不得剩铁水。本发明的优点是:解决了困扰双联工艺生产9镍钢的脱碳炉兑铁逸尘问题,稳定控制了脱磷炉出钢量,保证了超低磷品种钢的正常生产,减小了生产9镍钢对环境造成的污染,理顺了超低磷钢种的生产工艺。

    一种高钛铁水渣改性剂及渣铁分离方法

    公开(公告)号:CN110218840A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910550886.X

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 一种高钛铁水渣改性剂及渣铁分离方法,所述改性剂成分按质量百分含量计包括:CaF240%~50%、SiO230%~40%、Na2O 10%~15%、P≤0.02%、S≤0.01%,其余为不可避免的杂质。所述高钛铁水渣改性剂的粒度为0.1~3mm。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明中使用的高钛铁水渣改性剂具有良好的应用效果,在铁水预处理前向铁水罐内加入高钛铁水渣改性剂,降低高钛铁水渣粘度和熔点,扒渣过程中渣铁分离效果显著。能够有效降低铁水渣中铁含量,降低扒损。

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