一种冷轧硅钢采用间歇式减量通入氢气的退火方法

    公开(公告)号:CN102828006B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110160021.6

    申请日:2011-06-14

    Inventor: 叶铁 白日

    Abstract: 本发明公开一种冷轧硅钢采用间歇式减量通入氢气的退火方法,采用含碳量控制在在万分之0.3(30ppm)以下热轧带钢作为冷轧硅钢原料,经过一次冷轧,然后进行再结晶退火。其特点是在退火过程中,在保证通气总量保持不变条件下,采用间歇通入氢气用量的方式,按照比例减少氢气用量,本发明的优点及效果在于,节约了脱碳需要的氢气用量,同时也减少了正常工艺氢气用量,同时使得炉内始终为氧化气氛,并处于强、弱、强的变化之中,一旦发生氧化能力不足产生的结瘤就会在氧化性变强的过程中消失,从而减少碳套辊结瘤,延长了碳套的使用时间和更换周期,即保证加湿条件,使得炉内露点恒定,保证了连续退火光亮退火,是一举多得的降成本方案。

    一种冷轧硅钢采用间歇式减量通入氢气的退火方法

    公开(公告)号:CN102828006A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110160021.6

    申请日:2011-06-14

    Inventor: 叶铁 白日

    Abstract: 本发明公开一种冷轧硅钢采用间歇式减量通入氢气的退火方法,采用含碳量控制在在万分之0.3(30ppm)以下热轧带钢作为冷轧硅钢原料,经过一次冷轧,然后进行再结晶退火。其特点是在退火过程中,在保证通气总量保持不变条件下,采用间歇通入氢气用量的方式,按照比例减少氢气用量,本发明的优点及效果在于,节约了脱碳需要的氢气用量,同时也减少了正常工艺氢气用量,同时使得炉内始终为氧化气氛,并处于强、弱、强的变化之中,一旦发生氧化能力不足产生的结瘤就会在氧化性变强的过程中消失,从而减少碳套辊结瘤,延长了碳套的使用时间和更换周期,即保证加湿条件,使得炉内露点恒定,保证了连续退火光亮退火,是一举多得的降成本方案。

    一种全氮气生产冷轧无取向电工钢的退火方法

    公开(公告)号:CN103882191B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201210562133.9

    申请日:2012-12-21

    Inventor: 叶铁 高振宇

    Abstract: 本发明公开一种全氮气生产冷轧无取向电工钢的退火方法,关闭预热炉段、无氧化加热炉段、辐射管加热炉段,使它们处于停炉状态;钢板进入均热炉段,使用均热炉段对钢板进行加热退火,在温度850~950℃时通入氮气;控制带钢速度低于120m/min,使钢板板温在650~850℃之间。炉压为20~50Pa。该产品表层氧化具有良好的绝缘性和冲片性;节约涂层液使用或无需涂层液;节约煤气消耗。

    一种冷轧板表面清洗效果检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104977307A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410143246.4

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明提供一种冷轧板表面清洗效果检测装置及方法,检测装置由手柄、弹簧、工作臂、销轴、接触垫及限位螺栓组成;工作臂通过销轴连接在手柄前端,手柄与工作臂之间设有弹簧,工作臂前端固定有接触垫,接触垫下面通过螺杆连接海绵,海绵外包裹测试垫,手柄中部通过螺纹连接限位螺栓。通过手柄按压放在冷轧板表面的接触垫,压缩弹簧至工作臂后部压靠在限位螺栓上,使测试垫与被检测冷轧板表面摩擦3-10秒后移开;将测试垫与对比卡进行比对,根据测试垫颜色及残留量,即可判定冷轧板表面碱洗洗净程度。本发明可实现冷轧板表面碱洗质量的分级评定,提高判定的精确度,并避免划伤事故。

    一种控制碳套炉底辊结瘤的方法

    公开(公告)号:CN102828014B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201210357687.5

    申请日:2012-09-25

    Abstract: 本发明公开一种控制碳套炉底辊结瘤的方法,过渡钢卷在高温炉运行速度≥60m/min,表面氧化严重或运行次数达到15次的不再进炉;控制碱洗碱液的油份和铁份,并根据带钢温度对炉辊转速做相应热补偿,使炉辊的线速度与带钢线速度保持一致;采取高、低牌号穿插生产,每次生产高牌号的时间不超过2天,生产高牌号时,降低炉内张力;无氧化炉总的空燃比控制在0.92-0.98,碳套段炉气露点在30-35℃,均热炉内氢气量在16-20%,并将结瘤碳套对应炉段炉温降低30℃,破坏结瘤的生成条件。本发明可实现基本无结瘤,从而使碳套寿命提高2个月,减少机组停机和磨辊次数,提高机组产能和钢板的表面质量,并减少能源、介质等的消耗,降低生产成本。

    一种挤干辊前部吹风装置
    16.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202064001U

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201120092864.2

    申请日:2011-03-30

    Inventor: 刘立新 叶铁 白日

    Abstract: 本实用新型提供一种挤干辊前部吹风装置,在挤干辊前设有一段弦长1400-1800mm、高度300-400mm的弧形风管,弧形风管上均布有至少20个风嘴,风嘴轴线与带钢上表面成40°~50°角,且倾斜方向与带钢运行方向相反。由于在挤干辊前部增设了弧形风管,可吹掉带钢上表面的绝大部分积水和碱液,减少了对挤干辊的腐蚀,避免因腐蚀而造成的挤干辊大面积掉皮问题,不仅提高挤干辊的使用寿命,减少换辊次数和时间;而且可避免带钢表面带水造成的带钢表面污渍缺陷,提高成品质量。同时,有利于消除炉内气氛污染,降低炉辊结瘤次数,减少事故时间,增加作业效率。

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