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公开(公告)号:CN112574760B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202011610924.5
申请日:2020-12-30
摘要: 本发明提供一种低氮氧化物排放的焦炉燃烧室,属于焦化设备领域。由一对炭化室隔墙、一对燃烧室隔墙、一个立火道隔墙、炉顶和炉底构成长方体,炉底设有关于立火道隔墙对称布置的燃烧器和烟气出口各两组,所述燃烧器包含燃气进口和空气进口,所述燃气进口和所述空气进口呈同轴中心对称,且燃气进口位于内侧。本发明的焦炉燃烧室便于调节火焰高度,从而使燃烧室温度分布更加均匀,且能减少氮氧化物生成,进而提高焦炉运行的可靠性和环保性。
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公开(公告)号:CN112299664B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202011302289.4
申请日:2020-11-19
申请人: 赛鼎工程有限公司
发明人: 李小红 , 左永飞 , 施福富 , 周恩利 , 范辉 , 刘丰力 , 李金洲 , 楚可嘉 , 车丽玮 , 韩鑫凤 , 袁辉峰 , 刘利利 , 李树枫 , 李叶珺 , 徐景亮 , 赵宇宏 , 刘于英 , 陈党辉
IPC分类号: C02F9/00 , C02F11/122 , C02F101/16 , C02F1/06 , C02F3/00
摘要: 本发明提供一种碎煤加压气化煤气水分离及回用系统及方法,属于煤气分离和回用领域。本发明将不同分类的煤气水分别进行分离和回用,不仅使得整个系统占地面积小,投资低、运行成本低,且处理流程短、设备少,污染物排放点少,不易造成环境污染。通过设置中压闪蒸器、真空闪蒸器、真空闪蒸分离器和蒸氨塔等设备,并设置沉降槽和煤气水罐顶部与惰性气体管路连接,使整个系统及分离回用过程保持大于0.2kPa的微正压操作,从而能保证系统中排出的VOCs和臭气能集中处理。将脱酸塔处理后的煤气水送入蒸氨塔,使得去往生化处理设备的煤气水能经过蒸氨,从而能减少去往生化处理设备的煤气水中的氨含量,解决了因不同原料煤变化造成生化系统难以稳定运行的问题。
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公开(公告)号:CN112850645A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110170271.1
申请日:2021-02-08
申请人: 赛鼎工程有限公司
摘要: 本发明提供一种焦炉煤气深度净化制合成氨的系统及方法,属于焦炉煤气净化领域。通过设置预洗塔为超重力旋转装置,使脱苯后的焦炉煤气可以在预洗塔内通过超重力旋转技术进行杂质的初步脱除,以深度脱除焦炉气内的尘、苯、焦油、萘、氨和硫等有害物质,解决了焦炉煤气中的硫、氨超标会影响后系统稳定运行的问题,还解决了焦炉煤气中的焦油、萘会造成压缩系统堵塞的问题,还解决了粗脱硫不正常造成精脱硫运行成本增加的问题。通过预处理,使得焦炉煤气返回焦炉后无需再脱硫,能减少烟道气脱硫装置的投资和脱硫废液的产生。通过低温甲醇洗操作进行脱碳操作,不仅提高了脱碳精度,且脱碳过程不消耗氢气而能提高氢气收率,进而提高合成氨的效率和产量。
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公开(公告)号:CN106675652A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611218966.8
申请日:2016-12-26
申请人: 赛鼎工程有限公司
摘要: 一种生物质气化生产柴油的方法是将生物质加入固定床加压气化炉气化气化生成的含尘、油的煤气送入一体式油气裂解净化器进行裂解净化,裂解净化产生的粗煤气进行冷却、变换和净化得到净煤气,净煤气采用固定床或浆态床反应器在铁基或钴基催化剂作用下反应,得到液相产品进行加氢精制,精制后得到75‑80wt%的柴油,15‑20wt%的汽油,2‑4wt%的液化石油气以及部分特种蜡。本发明具有气化效率高,后续处理流程简单,投资成本低的优点。
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公开(公告)号:CN106675651A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611218949.4
申请日:2016-12-26
申请人: 赛鼎工程有限公司
摘要: 一种生物质气化生产汽油的方法是将生物质加入固定床加压气化炉气化气化生成的含尘、油的煤气送入一体式油气裂解净化器进行裂解净化,裂解净化产生的粗煤气进行冷却、变换和净化得到净煤气,净煤气采用固定床或浆态床反应器在铁基作用下反应,得到液相产品进行加氢精制,精制后得到58‑65wt%的汽油,16‑20wt%的柴油,8‑12wt%的液化石油气以及部分特种蜡。本发明具有气化效率高,后续处理流程简单,投资成本低的优点。
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公开(公告)号:CN104449855B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410763963.7
申请日:2014-12-11
申请人: 赛鼎工程有限公司
摘要: 一种单煤锁碎煤加压干排灰气化炉它包括单煤锁进料装置(1)和炉体,其特征在于在炉体之上有单煤锁进料装置(1),炉体上部有双通道静态布煤器(2),炉体中部有气化室中部引出粗煤气装置(3),炉体下部有旋转炉箅子(4),在炉体底部有气化剂入口(5)和灰渣排放口(6),气化剂入口(5)位于旋转炉箅子(4)和灰渣排放口(6)之间,气化剂入口(5)与旋转炉箅子(4)中的气体分布筒(412)连接。本发明具有煤尘带出量少、含焦油煤气水量少的优点。
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公开(公告)号:CN104593081B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410767710.7
申请日:2014-12-11
申请人: 赛鼎工程有限公司
CPC分类号: Y02P20/123 , Y02P20/124 , Y02P20/129
摘要: 煤制清洁燃气的工艺是碎煤经过气化后通过气化室中部引出粗煤气装置(3)时抽出体积比5-60%的粗煤气,经旋风分离器(20)除尘,双通道静态布煤器(2)上的粗煤气通道(Ⅲ)引出其余粗煤气经旋风分离器(21)除部分尘和焦油,再经过洗涤冷却器(5)再次除尘、冷却降温后进入废热锅炉(24)回收余热,最后降温粗煤气经气液分离器(11)分离出冷凝液后的粗煤气(18)送到下游工序,洗涤后的冷凝液送去煤气水分离装置出量少,含焦油煤气水少的优点。(15)回收;本发明具有节能,运行成本低、煤尘带
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公开(公告)号:CN104449857A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410767749.9
申请日:2014-12-11
申请人: 赛鼎工程有限公司
CPC分类号: Y02P20/129 , C10J3/20 , C10J3/30 , C10J3/42 , C10J3/82 , C10J3/86 , C10J2200/156 , C10J2300/093 , C10J2300/1687
摘要: 煤制合成气的工艺是碎煤经过气化后通过气化室中部引出粗煤气装置(3)时抽出体积比5-60%的粗煤气,经旋风分离器(20)除尘,双通道静态布煤器(2)上的粗煤气通道(Ⅲ)引出其余粗煤气与经过旋风分离器(20)除尘的粗煤气混合后经旋风分离器(21)除部分尘和焦油,然后经过洗涤冷却器(5)再次除尘、冷却降温后进入废热锅炉(8)回收余热,最后降温粗煤气经气液分离器(11)分离出冷凝液后的粗煤气(18)送到下游工序,洗涤后的冷凝液送去煤气水分离装置(15)回收;本发明具有节能,运行成本低、煤尘带出量少,含焦油煤气水少的优点。
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公开(公告)号:CN104403691A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410763475.6
申请日:2014-12-11
申请人: 赛鼎工程有限公司
CPC分类号: Y02P20/129 , C10J3/20 , C10J3/30 , C10J3/82 , C10J3/84 , C10J2200/09 , C10J2200/152
摘要: 一种碎煤熔渣气化煤制清洁燃气的工艺是碎煤经过气化后通过气化室中部引出粗煤气装置(3)时抽出体积比5-60%的粗煤气,经旋风分离器(20)除尘,煤气引出通道装置上的煤气出口引出其余粗煤气经旋风分离器(21)除部分尘和焦油,再经过洗涤冷却器(5)再次除尘、冷却降温后进入废热锅炉(24)回收余热,最后降温粗煤气经气液分离器(11)分离出冷凝液后的粗煤气(18)送到下游工序,洗涤后的冷凝液送去煤气水分离装置(15)回收;本发明具有节能,运行成本低、煤尘带出量少,含焦油煤气水少的优点。
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公开(公告)号:CN102553343A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110453267.2
申请日:2011-12-20
摘要: 一种用于浆态床合成液体燃料的催化剂与产物连续分离方法是合成气通入浆态床反应器进行催化合成反应,获得的浆料经过4000-6000转/min的高速离心机一级分离,得到轻液组分、重液组分,其中重液组分为富含催化剂含量在75%以上的浓缩油浆,由离心泵加压返回浆态床反应器的反应区参与反应;轻液组分加热到240-350℃,使轻液的粘度低于1mPa·s,进入过滤网孔的粒径在0.5-20μm范围的多层金属烧结网过滤器进行二级分离,分离之后,滤液中含催化剂的质量低于65.80ug/g,作为产品送往馏分分离工段深加工;当烧结网过滤器进行二级分离20-60分钟时,对烧结网过滤器用反吹气进行反吹,使的烧结网过滤器再生,反吹出的滤渣作为废催化剂处理。本发明具有能有效,连续的将浆态床合成液体燃料的催化剂与产物分离的优点。
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