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公开(公告)号:CN114878253A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210464441.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种烟气中V、Ti含量分析方法,包括:1)配制吸收液:吸收液为H2SO4与H3PO4的混合溶液,测定吸收液的V、Ti浓度,将吸收液放入反应罐中,吸收液液面高度不低于罐体高度一半的位置;2)采用气体输送管分别将煤气入口、抽气泵Ⅰ、流量表、储气包Ⅰ、抽气泵Ⅱ、吸收器、储气包Ⅱ、抽气泵Ⅲ、储气包Ⅰ顺次连接;采用液体输送管将吸收器、液体体积测量仪、液体成分分析设备顺次连接;3)烟气中V、Ti在线吸收;4)将吸收液全部排出吸收器,测定吸收液体积及测定;5)计算测定V、Ti含量。优点是:待测气体多次循环,吸收烟气中的重金属V、Ti并进行测定,准确性极高,且成本低、效率高。
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公开(公告)号:CN119145033A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411168319.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及油水分离和污水处理技术领域,具体涉及一种表面疏水改性的高长径比SiO2晶须及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:步骤一、将保护剂加入到去离子水中,得到保护剂溶液,随后分别加入Fe盐溶液和Co盐溶液,得到催化剂前驱体溶液;步骤二、将SiO2颗粒加入到步骤一得到的催化剂前驱体溶液中,过滤,烘干,得到粉体;步骤三、将步骤二得到的粉体在气氛炉中850~1400℃保温1.5~3h,得到高长径比的SiO2晶须;步骤四、将步骤三得到的SiO2晶须真空浸渍于硬脂酸的醇溶液中,过滤后经干燥处理得到表面疏水改性的高长径比SiO2晶须。本发明采用原位催化合成的方法制备SiO2晶须,制得的SiO2晶须具有破乳能力、高长径比,该制备方法产量高,适于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN115078346B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202210597019.3
申请日:2022-05-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及煤气中H2S含量检测技术领域,尤其涉及一种煤气中H2S含量检测系统及方法。一种煤气中H2S含量检测系统,包括煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表、煤气出口、液体体积测量仪与液体成分分析设备:所述吸收器为一台或多台串联,高炉煤气管道与煤气入口相连,煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表与煤气出口通过输送管依次相连;液体体积测量仪通过输送管与吸收器相连,液体体积测量仪通过输送管与液体成分分析设备相连。大幅度提高了检测结果的精确性,同时该方法还具有成本低、耗时短、效率高的优点。
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公开(公告)号:CN115078286B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202210596959.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及煤气中HCl含量检测技术领域,尤其涉及一种高炉煤气中HCl含量检测系统及方法。包括煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表、煤气出口、液体体积测量仪与液体成分分析设备:高炉煤气管道与煤气入口相连,煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表与煤气出口通过输送管依次相连;液体体积测量仪通过输送管与吸收器相连,液体体积测量仪通过输送管与液体成分分析设备相连。使得HCl吸收更加迅速且充分,加快了液体循环,大量雾状水滴进一步与气体发生反应,确保了煤气中的有害元素吸收更加彻底;本发明吸收煤气中有害元素并进行测定,将测定误差由50%以上降低到0.5%以下,测试时间由2小时缩短到0.5小时,不但准确性极高,并且成本低、耗时短、效率高。
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公开(公告)号:CN118903992A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411197614.3
申请日:2024-08-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: B01D50/10 , B01D46/00 , B01D46/22 , B01D46/79 , B01D46/762 , B01D53/78 , B01D53/38 , F23J15/02 , F23J15/04
Abstract: 本发明涉及一种降低烧结烟气中粉尘颗粒物浓度的系统及方法,滤带转动轴呈中间低、两侧高的方式平行对称设置,滤带转动轴连接滤带,吸收液润湿槽放置于滤带所包围的环形空间内部,位于上部中心的滤带转动轴设置在吸收液润湿槽内部,滤带清洗槽放置于滤带所包围的环形空间正下方,位于下部中心的滤带转动轴设置在滤带清洗槽内部,滤带与烟气管道横向截面互相垂直设置,烧结烟气在烟气管道中经过滤带过滤。本发明的优点是:将烧结烟气横向通过湿式滚动滤带,有效地将烧结烟气中的微小粉尘颗粒润湿和拦截,降低了粉尘颗粒浓度,并将拦截下来的小粉尘颗粒在清洗槽中清洗掉,免去湿式电除尘的清灰过程以及布袋除尘的布袋更换过程。
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公开(公告)号:CN114878778B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210464443.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明涉及一种煤气中痕量氨气检测方法,包括:1)配制吸收液:吸收液为NaCl与H2SO4的混+合溶液,测定吸收液的NH4 浓度,将吸收液放入反应罐中,吸收液液面高度不低于罐体高度一半的位置;2)采用气体输送管分别将煤气入口、抽气泵Ⅰ、流量表、储气包Ⅰ、抽气泵Ⅱ、吸收器、储气包Ⅱ、抽气泵Ⅲ、储气包Ⅰ顺次连接;采用液体输送管将吸收器、液体体积测量仪、液体成分分析设备顺次连接;3)煤气中氨气在线吸收;4)将吸收液全部排出吸收器,测定吸收液体积及NH4+浓度;5)计算氨气含量。优点是:待测气体多次循环,确保煤气中的氨气完全吸收,本发明方法不但准确性极高,并且成本低、效率高。
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公开(公告)号:CN115078344A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210596960.3
申请日:2022-05-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及煤气中NH3含量检测技术领域,尤其涉及一种煤气中NH3含量检测系统及方法。具体包括如下步骤:1)配制吸收液,2)连接煤气吸收系统,3)煤气中NH3在线吸收,4)吸收液体积测定和成分分析,5)计算NH3含量,将测定的数据V1、V2、Q、W1、W2带入下式,对煤气中的NH3含量进行计算,得出最终结果;式中:X为煤气中的NH3含量,单位mg/m3。用于煤气中痕量NH3的捕集,取得了满意的吸收结果,大幅度提高了检测结果的精确性,同时该方法还具有成本低、耗时短、效率高的优点。
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公开(公告)号:CN115078345B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202210596994.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明涉及烧结烟气中Cr含量检测技术领域,尤其涉及一种烧结烟气中Cr含量检测系统及方法。包括煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表、煤气出口、液体体积测量仪与液体成分分析设备:所述吸收器为一台或多台串联,烧结烟气管道与煤气入口相连,煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表与煤气出口通过输送管依次相连;液体体积测量仪通过输送管与吸收器相连,液体体积测量仪通过输送管与液体成分分析设备相连。解决了现有方法测试结果准确度低、操作复杂、耗时长、成本高等问题,解决了常规化学法测定烟气成分时,由于吸收装置吸收不完全所导致的检测结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN118987859A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411198104.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: B01D50/10 , B01D45/02 , B03C1/02 , B01D53/78 , B01D53/64 , B01D46/00 , B01D46/22 , B01D46/762 , B01D46/79 , B01D50/00 , F27D17/00
Abstract: 本发明涉及一种烟气脱除铅锌的方法及系统,将烟气通入烟气分选系统,用于将烟气中的粉尘颗粒物分级收集起来,获得不同品位、不同粒径的含铅锌除尘灰,包括脱铅锌设备,脱铅锌设备包括烟气管道、滤带、主抽风机,滤带与烟气管道横向截面互相垂直设置,烟气在烟气管道中经过滤带过滤,主抽风机设置在烟气管道中。本发明的优点是:采用烟气分选系统对烟气中含铅锌粉尘进行初步捕集,实现含铅锌除尘灰分级,再采用通过脱铅锌设备,有效降低转底炉或回转窑烟气中重金属铅锌的含量,消除其对环境的污染和危害,弥补了现有除尘技术对富含铅锌的细颗粒粉尘捕收能力差的缺点,实现粉尘颗粒物脱除率达93%以上,脱除率远高于现有湿法工艺。
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公开(公告)号:CN118925367A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411198224.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种降低烧结烟气中碱金属元素的系统及方法,烧结烟气进气管道A分别与支路Ⅰ进气管道C、支路Ⅱ进气管道D连通,支路Ⅰ进气管道C的输出端、支路Ⅱ进气管道D输出端与烧结烟气出气管道B连通。本发明的优点是:通过烧结烟气在线脱除碱金属的方法,采用吸收液将碱金属吸收后,后续可从吸收液中进一步提取KCl,创造可观的经济价值,解决了现有烧结烟气除尘灰离线提钾技术一次性投资大、运行成本高,碱金属回收率低等问题,以及现有技术经运行一段时间以后,由于原料品位降低导致产品产量和纯度降低的问题;设置支路Ⅰ进气管道C和支路Ⅱ进气管道D并联交替使用,实现不停机连续吸收烟气中的碱金属元素。
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