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公开(公告)号:CN110205436A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910594230.8
申请日:2019-07-03
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种全流程低氧位生产IF钢的冶炼方法,属于钢铁冶炼技术领域。本发明步骤为:步骤一:转炉钢冶炼结束倒渣,转炉内留渣10~15吨,加入焦粉50~100kg脱去渣中氧,后进行溅渣护炉操作;步骤二:转炉装料;步骤三:转炉主吹炼;步骤四:转炉主吹结束后,通过副枪测量钢水温度以及碳含量,根据测量值控制辅吹吹氧量;步骤五:辅吹结束后,出钢前强底吹30秒;步骤六:转炉出钢;步骤七:钢水进RH工序;步骤八:钢包顶升后,开启真空泵抽真空脱碳。本发明可以减少转炉出钢钢水过氧化程度,降低钢包顶渣氧化性,减少脱氧夹杂物Al2O3生成量,提高钢水洁净度水平,降低成本,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN109182639B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811068658.0
申请日:2018-09-13
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种无钙处理工艺条件下提高420MPa高强汽车大梁钢洁净度的方法。包括以下步骤:铁水预处理;顶底复吹转炉冶炼;吹氩站定氧;LF炉精炼;RH炉精炼,精调化学成分至目标范围;RH破真空后,开钢包底吹氩对钢水净搅拌;钢水上板坯连铸机进行浇铸。不需要进行钙处理即能提高钢水洁净度,避免了420MPa高强汽车大梁钢LF精炼过程中对钢水进行钙处理操作所导致的Ca收得率波动很大,喂线量或钙合金加入量难以确定、钙处理过程化学反应剧烈,钢渣喷溅大,钢水二次氧化严重且钢水中易氧化元素Al、Ti衰减大等弊端,在无钙处理工艺条件下提高了钢水洁净度。
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公开(公告)号:CN111187874A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010136079.6
申请日:2020-03-02
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C21C5/35 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/14 , C22C38/16
摘要: 本发明公开了一种降低C≤0.0030%的超低碳搪瓷钢铸坯气孔缺陷的生产方法,冶炼过程采用低氧冶炼方式,降低夹杂物的生成,优化RH合金化过程提高夹杂物去除率;采用较低的塞棒吹氩流量,在降低铸坯缺陷发生率的基础上提高了连浇炉数。实现了超低碳搪瓷钢低氧冶炼,提高了其钢水可浇性,降低了铸坯气孔缺陷发生,超低碳搪瓷钢板表面缺陷率降低至3%以下。
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公开(公告)号:CN110284049A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910695953.7
申请日:2019-07-30
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/14 , C22C38/16 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/068 , C21C7/10
摘要: 本发明公开了一种提高超深冲冷轧搪瓷钢连浇炉数的炉外精炼方法,将铁水及废钢冶炼成初炼钢水;合金微调站工艺中对钢包顶渣进行第一步改质;RH钢水循环后进行脱碳并增氮,脱碳开始时进行定氧,脱碳结束后加入铝粒进行脱氧及合金化,RH破空后加入钢包顶渣改质剂进行二次改质,采用本发明的方法,超深冲冷轧搪瓷钢连浇炉数由以前的3炉连浇提高至5炉连浇,提高率66.7%,实现了超深冲冷轧搪瓷钢的批量、高效、稳定生产,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN109722501A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910213349.6
申请日:2019-03-20
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C21C7/00
摘要: 本发明公开了一种适用于IF钢的钢包顶渣改质方法,其特征在于:在转炉出钢过程中不加冶金石灰,钢水到达合金微调站后立即通过布料器先加入铝粒,后再通过布料器加入冶金石灰,在布料位静置3~5min后出站。本发明适用于IF钢的钢包顶渣改质方法,有效解决现有顶渣改质工艺严重污染环境、改质过程耗氧量大、改质剂成本高等技术问题,实现IF钢高品质和绿色、经济生产,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109722501B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910213349.6
申请日:2019-03-20
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C21C7/00
摘要: 本发明公开了一种适用于IF钢的钢包顶渣改质方法,其特征在于:在转炉出钢过程中不加冶金石灰,钢水到达合金微调站后立即通过布料器先加入铝粒,后再通过布料器加入冶金石灰,在布料位静置3~5min后出站。本发明适用于IF钢的钢包顶渣改质方法,有效解决现有顶渣改质工艺严重污染环境、改质过程耗氧量大、改质剂成本高等技术问题,实现IF钢高品质和绿色、经济生产,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108060289B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201711313398.4
申请日:2017-12-12
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种RH精炼炉生产IF钢的温度补偿精炼工艺,属于钢铁冶炼技术领域。本发明的步骤为:钢水到站顶升后,测定钢水的进站温度和进站氧含量;判断钢水是否需要进行温度补偿,并确定温度补偿值,同时对钢水进行抽真空处理;判断钢水是否需要进行吹氧处理,确定吹氧量;分批次加入升温铝粒;在升温铝粒加入后,提升气体流量,测定脱碳后氧含量;加入脱氧铝粒及合金化铝粒的量;加入合金料对钢水进行合金化处理;钢水循环后破真空;破真空后吹氩净搅。本发明在脱碳前期加铝进行温度补偿,同时调整真空度,提升气体流量,并增加破除真空后钢包底吹氩,使得Al2O3充分排除,保证了连铸铸坯质量,避免了Al2O3堵塞浇铸水口,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN109182639A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811068658.0
申请日:2018-09-13
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种无钙处理工艺条件下提高420MPa高强汽车大梁钢洁净度的方法。包括以下步骤:铁水预处理;顶底复吹转炉冶炼;吹氩站定氧;LF炉精炼;RH炉精炼,精调化学成分至目标范围;RH破真空后,开钢包底吹氩对钢水净搅拌;钢水上板坯连铸机进行浇铸。不需要进行钙处理即能提高钢水洁净度,避免了420MPa高强汽车大梁钢LF精炼过程中对钢水进行钙处理操作所导致的Ca收得率波动很大,喂线量或钙合金加入量难以确定、钙处理过程化学反应剧烈,钢渣喷溅大,钢水二次氧化严重且钢水中易氧化元素Al、Ti衰减大等弊端,在无钙处理工艺条件下提高了钢水洁净度。
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公开(公告)号:CN108060289A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711313398.4
申请日:2017-12-12
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种RH精炼炉生产IF钢的温度补偿精炼工艺,属于钢铁冶炼技术领域。本发明的步骤为:钢水到站顶升后,测定钢水的进站温度和进站氧含量;判断钢水是否需要进行温度补偿,并确定温度补偿值,同时对钢水进行抽真空处理;判断钢水是否需要进行吹氧处理,确定吹氧量;分批次加入升温铝粒;在升温铝粒加入后,提升气体流量,测定脱碳后氧含量;加入脱氧铝粒及合金化铝粒的量;加入合金料对钢水进行合金化处理;钢水循环后破真空;破真空后吹氩净搅。本发明在脱碳前期加铝进行温度补偿,同时调整真空度,提升气体流量,并增加破除真空后钢包底吹氩,使得Al2O3充分排除,保证了连铸铸坯质量,避免了Al2O3堵塞浇铸水口,具有显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN110284049B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910695953.7
申请日:2019-07-30
申请人: 马鞍山钢铁股份有限公司
IPC分类号: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/14 , C22C38/16 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/068 , C21C7/10
摘要: 本发明公开了一种提高超深冲冷轧搪瓷钢连浇炉数的炉外精炼方法,将铁水及废钢冶炼成初炼钢水;合金微调站工艺中对钢包顶渣进行第一步改质:RH钢水循环后进行脱碳并增氮,脱碳开始时进行定氧,脱碳结束后加入铝粒进行脱氧及合金化,RH破空后加入钢包顶渣改质剂进行二次改质,采用本发明的方法,超深冲冷轧搪瓷钢连浇炉数由以前的3炉连浇提高至5炉连浇,提高率66.7%,实现了超深冲冷轧搪瓷钢的批量、高效、稳定生产,具有显著的经济效益。
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