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公开(公告)号:CN104328245A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410622387.4
申请日:2014-11-07
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 一种不经LF炉精炼生产S≤0.002%合金钢的方法:铁水预处理;在超低硫合金钢冶炼之前,对转炉进行冲炉后再冶炼;采用双渣操作模式;在出钢中向大罐中加入活性石灰;进行底吹氩处理;常规脱硫处理;常规进行后工序操作。本发明工艺流程短,即不经LF炉精炼,即可生产出硫含量≤0.002%合金钢,并使工艺能还降低,且操作方便。
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公开(公告)号:CN101348844A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810196816.0
申请日:2008-08-29
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
IPC分类号: C21C5/44
摘要: 本发明公开了一种转炉炉衬的砌筑方法,包括转炉,转炉内壁砌筑有炉衬,炉衬厚度为700mm,转炉包括出钢口方向,和转炉出钢口方向正对的为转炉前大面,转炉出钢口所在侧为转炉后大面,和出钢口中心线相垂直的方向为转炉耳轴方向,所述转炉前大面、自转炉出钢口中心线向中心线两侧对称延伸的60度范围内炉衬厚度加厚为800mm。它能够推迟计算机程控炼钢转炉的第一次补炉炉龄,延长其寿命,减少人工修补,延长炉衬寿命,满足双高品种冶炼需要,降低耐材消耗,提高生产率。
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公开(公告)号:CN104328245B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410622387.4
申请日:2014-11-07
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 一种不经LF炉精炼生产S≤0.002%合金钢的方法:铁水预处理;在超低硫合金钢冶炼之前,对转炉进行冲炉后再冶炼;采用双渣操作模式;在出钢中向大罐中加入活性石灰;进行底吹氩处理;常规脱硫处理;常规进行后工序操作。本发明工艺流程短,即不经LF炉精炼,即可生产出硫含量≤0.002%合金钢,并使工艺能还降低,且操作方便。
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公开(公告)号:CN1944686A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200610124845.7
申请日:2006-10-24
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
IPC分类号: C21C7/072 , B22D11/117
摘要: 本发明涉及KR法脱硫罐底吹方法,其步骤包括:扒前渣开吹(视铁水前温和渣量灵活控制),通高压氮气后调节到最小的透气状况,使铁水液面翻花为罐内体积的十分之一;搅拌时开始底吹氮气,底吹流量为12~23Nm3/h,底吹压力为0.3~0.8MPa;搅拌完毕后,取样测温,铁水温度为实测温度;扒后渣底吹氮气3~8分钟,底吹氮气压力为0.5~0.8MPa。本方法能够缩短脱硫周期、降低脱硫成本(降低脱硫剂消耗和减少扒渣铁亏)、提高脱硫效率(提高一次脱硫命中率、改善铁水纯净度,降低转炉返硫),实现高效、快速、精准脱硫,促进KR法脱硫生产技术提升。
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公开(公告)号:CN105385803A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510805734.1
申请日:2015-11-20
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
IPC分类号: C21C5/36
CPC分类号: Y02P10/212 , C21C5/36
摘要: 一种转炉终渣改质剂,其原料组成及wt%wei:粒度≤1mm的镁废料:60~80%,粒度≤1mm的废石灰粉10~30%,粒度≤1mm的焦碳粉1~5%,粘结剂5~9%,外加上述原料总量的20~30%的水;并要满足混合料中的MgO不低于55%;制备步骤:将镁废料、废石灰粉及焦碳粉与粘结剂混合均匀,后按照原料总量的20~30%加入水并充分;制球;空冷并待用。本发明在能满足炼钢用的终渣改质剂要求的前提下,既能最大化利用废弃含镁料,再加废石灰粉,还使生产成本比现有价格降低不低于55%,还大幅降低废弃含镁料的堆放。
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公开(公告)号:CN104178598B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410421386.3
申请日:2014-08-26
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
IPC分类号: C21C7/064
摘要: 一种脱硫剂的制备方法:将熟石灰进行钝化处理;将萤石与经钝化处理后的熟石灰混合至均匀,钝化处理后的熟石灰与萤石按照(88~90):10~12)配比混合;装入能防潮的容器或袋中封闭待用。本发明由于采用含氢硅油的钝化剂喷洒于熟石灰表面,并经加热等钝化处理,使熟石灰表面形成一层保护膜,有效抑制了熟石灰的挥发程度,使脱硫剂的存放时间有现在的1~2周延长至1~2个月,并防止了再加入过程中对环境的污染及石灰资源的浪费;脱硫剂单位消耗较原脱硫剂降低8%以上,脱硫周期缩短时间缩短。
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公开(公告)号:CN104328240A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410622356.9
申请日:2014-11-07
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
摘要: 一种采用转炉冶炼高碳低磷钢的方法:转炉冶炼减少废钢的加入量;采用全留渣及双渣同阶段进行的方式;吹氧量达到应吹氧量的83~86%时,进行第一次定碳测温;出钢;氩站脱氧处理;常规后工序操作。本发明,出钢碳可控制在0.12%以上、磷可控制在0.020%以内,实现了高碳低磷出钢,且降低了增碳剂、高碳锰铁等合金消耗,同时由于出钢氧含量降低,即出钢氧含量在200PPm左右,从而使脱氧铝线消耗也减少,致使吨钢成本下降。
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公开(公告)号:CN104178598A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410421386.3
申请日:2014-08-26
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
IPC分类号: C21C7/064
摘要: 一种脱硫剂的制备方法:将熟石灰进行钝化处理;将萤石与经钝化处理后的熟石灰混合至均匀,钝化处理后的熟石灰与萤石按照(88~90):10~12)配比混合;装入能防潮的容器或袋中封闭待用。本发明由于采用含氢硅油的钝化剂喷洒于熟石灰表面,并经加热等钝化处理,使熟石灰表面形成一层保护膜,有效抑制了熟石灰的挥发程度,使脱硫剂的存放时间有现在的1~2周延长至1~2个月,并防止了再加入过程中对环境的污染及石灰资源的浪费;脱硫剂单位消耗较原脱硫剂降低8%以上,脱硫周期缩短时间缩短。
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公开(公告)号:CN100494414C
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200610124845.7
申请日:2006-10-24
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
IPC分类号: C21C7/072 , B22D11/117
摘要: 本发明涉及KR法脱硫罐底吹方法,其步骤包括:扒前渣开吹(视铁水前温和渣量灵活控制),通高压氮气后调节到最小的透气状况,使铁水液面翻花为罐内体积的十分之一;搅拌时开始底吹氮气,底吹流量为12~23Nm3/h,底吹压力为0.3~0.8MPa;搅拌完毕后,取样测温,铁水温度为实测温度;扒后渣底吹氮气3~8分钟,底吹氮气压力为0.5~0.8MPa。本方法能够缩短脱硫周期、降低脱硫成本(降低脱硫剂消耗和减少扒渣铁亏)、提高脱硫效率(提高一次脱硫命中率、改善铁水纯净度,降低转炉返硫),实现高效、快速、精准脱硫,促进KR法脱硫生产技术提升。
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公开(公告)号:CN201272817Y
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200820119585.9
申请日:2008-10-17
申请人: 武汉钢铁(集团)公司
IPC分类号: C21C5/44
摘要: 本实用新型公开了一种转炉炉衬结构,包括转炉,转炉内壁砌筑有炉衬,炉衬厚度为700mm,转炉包括出钢口方向,和转炉出钢口方向正对的为转炉前大面,转炉出钢口所在侧为转炉后大面,和出钢口中心线相垂直的方向为转炉耳轴方向,所述转炉前大面、自转炉出钢口中心线向中心线两侧对称延伸的60度范围内炉衬厚度加厚为800mm。它能够推迟计算机程控炼钢转炉的第一次补炉炉龄,延长其寿命,减少人工修补,延长炉衬寿命,满足双高品种冶炼需要,降低耐材消耗,提高生产率。
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