-
公开(公告)号:CN110847894B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201911060407.2
申请日:2019-10-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 罗建宁 , 余浩杰 , 于占海 , 肖峰 , 罗勤利 , 尹涛 , 刘鹏程 , 孙岩岩 , 张波 , 李鹏 , 岳君 , 郑腊年 , 霍明会 , 王文胜 , 马志欣 , 赵忠军 , 段志强 , 李义军 , 李浮萍 , 朱亚军 , 冯敏 , 张伟 , 许珍萍 , 张海波 , 田敏 , 王树慧 , 白玉奇 , 张晨
IPC分类号: E21B47/06 , E21B49/00 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种井下节流气井流压的确定方法,包括以下步骤:步骤1)获取实测井口套压等参数;步骤2)利用步骤1)的相关参数,在油套环空内利用实测井口套压通过“压力折算模型”折算得到井底流压初始值,利用井底流压初始值从井底到井口反方向折算井筒各段压降得到计算井口油压;步骤3)对比计算井口油压和实测井口油压的误差值,当误差值小于等于设定误差值时,则步骤2)中“压力折算模型”计算的井底流压初始值为最优值,当误差值大于设定误差值时,需要对步骤2)中“压力折算模型”的计算参数做敏感性分析,调整参数重新计算直至误差值小于等于设定误差值;步骤4)通过的多次循环计算得到的气井流压逐步逼近真实的气井流压值。
-
公开(公告)号:CN118442028A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310054024.4
申请日:2023-02-03
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B33/127 , E21B33/129 , E21B34/06 , E21B23/06
摘要: 本发明公开了卡瓦式免打捞井下节流器及使用方法,包括投放头、卡瓦、锥体、胶筒、主体,投放头插入锥体内腔,锥体上还设置有打捞颈,卡瓦挂在打捞颈的孔内并穿在锥体上;锥体与连接段丝扣连接;胶筒、主体依次穿过连接段且套在连接段上,主体的内壁连接活动段,活动段端部套设在外筒上,弹簧与外筒依次套在中心杆上,中心杆插入活动段内腔,中心杆外壁设置有连接套,连接套内腔内依次设置有气嘴和气嘴压帽,连接套外壁连接防砂罩。该井下节流器在服役期满气井不需节流生产时,配产气嘴自动脱落形成中心大通径;当配产气嘴自动脱落失败时可以通过机械打掉形成中心大通径,减少了井场工具专门打捞等施工作业,节省了人力物力,降低了成本。
-
公开(公告)号:CN116412642A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111642310.X
申请日:2021-12-29
申请人: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 刘子兵 , 邱鹏 , 常志波 , 夏政 , 余浩杰 , 刘银春 , 梁璇玑 , 王登海 , 刘峰 , 林亮 , 韦玮 , 范君来 , 马勇 , 江伟平 , 柳洁 , 郭永强 , 崔春江 , 吴付洋 , 张宗伟 , 黄杰
IPC分类号: F25J3/02
摘要: 本发明涉及氦气提纯技术领域,公开了一种提纯氦气的系统及方法和应用。该系统包括:依次连通的第一气液分离装置、一级提氦塔(11)、第二气液分离装置、二级提氦塔(27)和脱氮塔(33),所述第一气液分离装置用于将含氦天然气(1)进行第一处理转变成第一气相和第一液相;所述一级提氦塔(11)用于将所述第一气相和第一液相进行第一精馏,得到第二气相和第二液相;所述第二气液分离装置用于将所述第二气相进行第二处理转变成第三气相和第三液相;所述二级提氦塔(27)用于将所述第三气相和第三液相进行第二精馏,得到粗氦和第四液相;所述脱氮塔(33)用于将所述第四液相进行脱氮处理。本发明提供的系统和方法具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110847894A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911060407.2
申请日:2019-10-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 罗建宁 , 余浩杰 , 于占海 , 肖峰 , 罗勤利 , 尹涛 , 刘鹏程 , 孙岩岩 , 张波 , 李鹏 , 岳君 , 郑腊年 , 霍明会 , 王文胜 , 马志欣 , 赵忠军 , 段志强 , 李义军 , 李浮萍 , 朱亚军 , 冯敏 , 张伟 , 许珍萍 , 张海波 , 田敏 , 王树慧 , 白玉奇 , 张晨
IPC分类号: E21B47/06 , E21B49/00 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种井下节流气井流压的确定方法,包括以下步骤:步骤1)获取实测井口套压等参数;步骤2)利用步骤1)的相关参数,在油套环空内利用实测井口套压通过“压力折算模型”折算得到井底流压初始值,利用井底流压初始值从井底到井口反方向折算井筒各段压降得到计算井口油压;步骤3)对比计算井口油压和实测井口油压的误差值,当误差值小于等于设定误差值时,则步骤2)中“压力折算模型”计算的井底流压初始值为最优值,当误差值大于设定误差值时,需要对步骤2)中“压力折算模型”的计算参数做敏感性分析,调整参数重新计算直至误差值小于等于设定误差值;步骤4)通过的多次循环计算得到的气井流压逐步逼近真实的气井流压值。
-
公开(公告)号:CN110824557B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201911007713.X
申请日:2019-10-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 李浮萍 , 余浩杰 , 冯敏 , 田清华 , 白慧 , 段志强 , 赵忠军 , 李义军 , 于占海 , 黄丹 , 张晨 , 罗川又 , 黄文芳 , 史红然 , 李武科 , 朱亚军 , 张志刚 , 王树慧 , 尹涛 , 孙艳辉 , 孙卫锋 , 马志欣 , 薛雯 , 王文胜 , 白玉奇 , 席怡 , 孙岩岩 , 张波 , 肖锋 , 岳君 , 郑腊年 , 刘鹏程 , 李鹏 , 霍明会 , 罗建宁 , 贺云勤 , 马艳丽
摘要: 本发明提供一种基于井震结合的定量岩溶古地貌恢复方法,具体步骤为:(1)基础资料数据收集与梳理分析:收集地质背景资料、测井数据带、录井岩性描述以及地震叠前时间偏移数据、钻井岩芯及薄片、分层数据、不同层位的岩性厚度数据,并对数据进行梳理分析;(2)结合钻井岩芯及薄片资料,以测井数据带、录井岩性描述数据为基础,采用频谱分析法,对已有的分层数据进行校验,分析不同地层的发育特征及识别标志,建立地层标准柱状图;本方法充分应用基础性资料,有效的利用井震数据对岩溶古地貌进行定量恢复,不仅提高了岩溶古地貌恢复的精度,而且还可以为岩溶有利区的预测提供准确的依据,进而提升岩溶储层的勘探经济效益。
-
公开(公告)号:CN110824557A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911007713.X
申请日:2019-10-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 李浮萍 , 余浩杰 , 冯敏 , 田清华 , 白慧 , 段志强 , 赵忠军 , 李义军 , 于占海 , 黄丹 , 张晨 , 罗川又 , 黄文芳 , 史红然 , 李武科 , 朱亚军 , 张志刚 , 王树慧 , 尹涛 , 孙艳辉 , 孙卫锋 , 马志欣 , 薛雯 , 王文胜 , 白玉奇 , 席怡 , 孙岩岩 , 张波 , 肖锋 , 岳君 , 郑腊年 , 刘鹏程 , 李鹏 , 霍明会 , 罗建宁 , 贺云勤 , 马艳丽
摘要: 本发明提供一种基于井震结合的定量岩溶古地貌恢复方法,具体步骤为:(1)基础资料数据收集与梳理分析:收集地质背景资料、测井数据带、录井岩性描述以及地震叠前时间偏移数据、钻井岩芯及薄片、分层数据、不同层位的岩性厚度数据,并对数据进行梳理分析;(2)结合钻井岩芯及薄片资料,以测井数据带、录井岩性描述数据为基础,采用频谱分析法,对已有的分层数据进行校验,分析不同地层的发育特征及识别标志,建立地层标准柱状图;本方法充分应用基础性资料,有效的利用井震数据对岩溶古地貌进行定量恢复,不仅提高了岩溶古地貌恢复的精度,而且还可以为岩溶有利区的预测提供准确的依据,进而提升岩溶储层的勘探经济效益。
-
公开(公告)号:CN1782645A
公开(公告)日:2006-06-07
申请号:CN200410096434.2
申请日:2004-12-01
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: F25J3/08
摘要: 本发明涉及一种用于微含凝析油气田生产中的天然气处理的天然气低温分离工艺,其特征是该工艺流程由注醇、加热/预冷、低温分离三部分组成,甲醇注入量为40-55L/万方气,低温分离温度为-8~-15℃,经一级气液重力分离器进行气液分离后,进入二级颇尔预过滤器过滤分离,再进入三级颇尔气液聚结器聚结出凝析油和水,经低温分离后,天然气临界凝析压力降低了9.33MPa、临界凝析温度降低了59.1℃,反凝析区域变小,低温分离脱油效果明显。
-
公开(公告)号:CN201354628Y
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200920105978.9
申请日:2009-02-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 中压集气、井间串接系统,应用于油气田开发集输技术领域。主要由单井、采气管线、输气干管和集气站组成,其特征在于:一个集气站连接5~10条输气干管,每根输气干管串联或并联有2~16口单井,单井采气管线把相邻的2~16口单井连接到输气干管上。效果是:采气管线和输气干管运行压力在0.8~3.6MPa之间,整体运行平稳。大大缩短了采气需要管线的长度。另外,单井间串联或并联具有较大的灵活性和方便性,同时适应了滚动建产、局部加密的需要。平均单井管线长度减少36%,平均单井管线投资节约32%。
-
-
-
-
-
-
-